zhangjy_110 发表于 2023-2-24 15:55 元帅好几年没来必威APP精装版下载了,好像去国外养老了吧 |
害怕伏枥 发表于 2014-4-21 19:59 改做重工行业了,好久没来这个帖子,正如您所说,稳定性是这个结构最失败的地方,但又是使用时最需要保证的,那时候设计太想当然了,非常感谢! 另外,最新有个钣金折弯的问题,想问下 害怕元帅,是否可以帮忙解决下?谢谢! |
今天出差调试回来 很感谢大家的发言帮助 最终结果 使用双耳座式 单向液压缸 倒装 能很好地解决我原先出现的问题 并以现场调试成功 诚然 大家所说的都有道理 只是 此结构大部分为焊接结构 而焊接水平并不好 剪刀部分以及上下梁框 都有不同程度变形 这就是我不敢让两侧剪刀连为一体的原因 怕安装时卡死无法动作 当然如果想优化下的话 能把结构部分精度做好些 铰接部分再做些加强 关键是 剪刀上下结构部分全部做成活动式的耳孔 能让剪刀上下有个缓冲(运动分析对于小公司来说不太可行 毕竟建模也需要时间) 另外 液压结构确实在起、止动时比电机有优势 今天先说道这里 谢谢大家 |
新手学习.长见识了 |
我们公司就是专业做液压升降平台的,针对楼主出现的问题,我提几点意见。 1.前期出现剪刀架上下、左右方向的抖动、晃动比较厉害,从而导致工件掉落; 原因可能是机加工剪刀臂时孔的加工精度没有到位,因为剪叉式升降机对剪刀臂上3个孔加工精度要求比较高,必须要在同一直线上。否则肯定出现晃动,而且后期再这么改也没用。其次,楼上有人建议所说的,在剪刀臂铰接孔上焊上轴套,增加耐磨性。还有可以考虑在轮子里面添加轴承,来减小摩擦造成的晃动。 2. 后期出现升降架下降到最低位置时,有时会出现抬升困难或自动下滑。 正如彭老前辈所说,怕是根本没有做过剪刀叉运动分析,因剪刀叉起始位置越低。所需要的力越大,计算时需要考虑平台最低位时油缸的所需压力(对于液压类),再加上加速度a、摩擦力等算出电机与泵的参数。 希望以上几点可以帮助到你。 |
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-4-21 20:32 编辑 两张图基本说明了机构。 这是个吊架,吊架上端4组行走轮安装在剪刀上梁槽钢构成的方框上。上梁槽钢构成的方框的刚性应当是工作能否顺利的基础。方框具体结构如何,图上看不出来,但与行走轮大小相比较,似乎薄弱。 剪刀叉与常见的一侧固定剪刀中轴与另一侧平移的结构不同,剪刀叉倒置并且中心上下动作,再带动两侧同步向内向外移动。这就有个剪刀中心上下动作不左右偏移和两侧的同步问题。图纸上看不出有保证的有效手段。 没有做到3楼所说的“把两侧相应的斜杆联系为一个整体,让原先“铰接点宽度很窄”的、各自为政的两个铰链变成为一根长轴而有两端轴承”。 底部吊架很长,负载容易有偏,会使得工作困难。 |
好家伙 |
本帖最后由 洋洋0206 于 2014-4-19 23:22 编辑 彭老好! 去年做了一个项目,关键点是手动凸轮结构使罩盖按照预定轨迹开合。凸轮的一部分跟剪刀叉相似——左右对称各3付悬臂销(各配1轴承使用)。工厂调试时,竟然断了一侧的悬臂铰链轴,直径4转M3螺纹处。将M3的螺纹加工为M4,取消悬臂销台阶,发货。 客户试产时,卡住了!很郁闷!想想,销子是有火的,没断,弯应该也没那么容易,除了运动不同步(设计时一直担心这里,但又没有特别深究),想不出来哪里有问题,但又想不通不同步怎么会卡的死死的。将装配图发给机加工供应商,问他们硬度是否保证了。他们老板看了之后问了我一句:怎么不将这两个悬臂轴改为一根通轴? 一针见血!茅塞顿开!当即拍板,截一段直径4的光轴(下偏1丝),长300,两端攻丝(轴承轴向限位用),替换原来的两端悬臂轴,就是彭老说的“把两侧相应的斜杆联系为一个整体”。 当天赶过去,现场拆开,一个轴承的外圈已经裂开了!其实就是300长的力臂,小姑娘手动操作的劲。 换好后,感觉非常顺畅,直到现在再没烦过。 看到两位大侠讨论此贴,心里感触颇深! 后知后觉的人,只有碰的头破血流,才会幡然醒悟! 不知道后来的人,看见这些,会不会涨点经验! |
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