lgh999111 发表于 2023-1-13 17:15 客户从来没有用过液氮装配,可能是有什么细节,他们设计的准则就是压装 |
艾斯瑞恩01 发表于 2023-1-13 23:28 已经做了几十次试验,发现杆子几乎没有断裂,但是螺纹经常被拉坏。也有可能是螺纹车制不规范造成。 |
妖洞两拐 发表于 2023-1-12 12:25 弯矩几乎忽略不计 |
xueqingchao 发表于 2023-1-12 10:41 客户要求必须要同时压装, |
不考虑受力的大小的情况影响,不清楚你们是否从断裂的零件,判断出是脆性断裂、塑性断裂、疲劳断裂等哪一种形式?仅从这根杆件的细节部分和热处理来说。 个人觉得有一下几点可以优化: 1、杆件的结构可以如图,优化一下。 尽量从零件的结构上减少应力集中,减少产生裂纹的可能。 2、如果前面没有调质等热处理,高频淬火HRC48-52, 在台阶处很容易应力集中,大大增加了断裂的可能性。 如果整体热处理淬火、回火,将硬度适当降低到HRC38-42, 比只有高频淬火效果要好。 不清楚你需要这么高的硬度是为了螺纹耐磨吗? 还是只是为了让杆件保持外硬内韧? 如果想保持外硬内韧,通常是调质保证HRC28-32, 再高频淬火HRC48-52。 以上个人见解,希望对你有所帮助。 |
这种挖机轴套应该时液氮冷却安装,这种安装方式工装设计就有问题. |
同意六楼的观点,有缸杆实际承受的不仅仅是拉力,杆子没有导向实际运动过程中可能会有倾斜,另外周涛与工件应有导入面 |
楼主怎么没出来 |
实际不仅仅承受拉力吧,没有剪力以及弯矩? |
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