学渣渣 发表于 2019-8-3 13:57
平台承载如何?
尘世天涯 发表于 2019-8-3 23:333 a$ Z6 g: p1 u) m$ ]+ D
楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显 ...
尘世天涯 发表于 2019-8-3 23:33
楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显 ...
风格尚11 发表于 2019-8-5 11:35% v- S3 T. y/ `$ p8 D6 E
如果把丝杆螺母与上面大板的连接点移到中间,是否可行?有什么需要注意的地方吗?
大白小白 发表于 2019-8-6 14:06, q3 q" F; \4 A. C2 ~ r& r
1400mm的跨板多厚?最好加筋;& t9 L9 j0 u5 f4 \; O
在右侧增加一条线轨,可以测试一下。
849519836 发表于 2019-8-6 14:50
1.双动力驱动# ?( ?' m; n; H" }/ \6 i# M
2.用同步带将两侧的同步驱动
风格尚11 发表于 2019-8-6 16:42
加了加强筋的,
1400的板12mm厚,有个大立板在中间!
大白小白 发表于 2019-8-6 19:00
焊接还是螺丝连接?
风格尚11 发表于 2019-8-6 16:43
机构已成型,重新设计肯定来不及了,想尽量改善!
lurenyi 发表于 2019-8-7 11:49
你们整个公司当初就没同事质疑你这结构超级不靠谱吗
大白小白 发表于 2019-8-6 14:06' T' j6 @% ?7 J
1400mm的跨板多厚?最好加筋;
在右侧增加一条线轨,可以测试一下。
849519836 发表于 2019-8-7 09:328 A; S9 j0 A5 Z6 O( u1 o* ~
那你这套机构用不了多久,就有可能报废的。长期下来另一侧有可能憋死的,所以说还是在不大概的前提下在另 ...
风格尚11 发表于 2019-8-7 13:59& N4 L h: X2 c. y C! N
工件已发 等待测试结果
|尘世天涯发表于 08-03 23:33楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显。<br>
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这个摆动是几个方面原因造成的<br>
<br>6 T! F8 l$ m) S/ |. x& X
1. 1400毫米长的连接板自身变形<br>
2. 连接板与滑块之间的“扭动”<br>% c( z) L6 P3 a/ O" S9 K- g
3. 导轨与滑块之间的间隙<br>7 Y5 s+ w/ W9 y$ }
<br>1 P7 C0 Z$ `4 i0 X
对于50公斤的负载来说,完全消除应当是不可能的。减小还是可以的,备选方案有<br> s+ F* Y# | G+ N# p
<br>
1. 连接板增加厚度,增强抵抗变形的能力<br>
2. 更换有定位销孔的滑块(THK,力士乐好像有这样的型号,可以直接选择),并在连接板上增加定位销孔。实在不能更换,也一定要在连接板上打销孔,对滑块进行限位,放置滑块与连接板之间发生相对滑动<br>8 ]. m* Y+ Q5 T! [' v
3. 选择中预压或者重预压的滑块,降低滑块与导轨的间隙,增加整体刚度<br>
4. 连接板每侧都跟两个滑块固定,且两个滑块的间距放到最大(所谓最大,就是满足行程的情况下,两个滑块离的越远越好)
风格尚11 发表于 2019-8-7 14:01' O1 H3 l: C' q6 I
目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给 ...
849519836 发表于 2019-8-8 10:436 f+ F1 `! h4 N
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不 ...
风格尚11 发表于 2019-8-7 13:58
这套机构之前的老设备有用,不过那是用kk模组搭的并且总长只有1.1mm ,为了节省成本这次改成丝杆+滑轨。 ...
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