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标题: 加工问题 [打印本页]

作者: 机师2    时间: 2019-4-22 15:28
标题: 加工问题
现在数控车床  才用涨紧方式,现在出现了一个问题 ,车后产品,涨紧的定位孔与外圆的同轴度差了0.33左右,不知道哪里出问题了?
& J- `# z) \1 M8 Z5 V9 r现在排除了一下问题:产品外圆加工后圆度很好,车床跳动也打了也是好的,是否可以排除车床主轴跳动的问题。
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1 x$ y$ u* z7 b& ?) O

作者: Just4U    时间: 2019-4-22 16:02
是打的涨套的跳动吗?
作者: 781995655@    时间: 2019-4-22 16:07
本帖最后由 781995655@ 于 2019-4-22 16:11 编辑
, k0 @- g: n; S9 P1 Q; l. L
& X; T5 y- a3 j" [) v) Z# S看样子车的是叶轮吧。
7 j% ~9 W: L9 l4 p3 G
2 n5 r' M+ m$ F# r8 z' x- s% ^  G可能是小芯轴和大芯轴间隙大了。
- t' R% x# I& D4 M9 C, Z打表的时候,不会产生多大问题。
. g% \5 G- a# o* a' _5 F车的时候,产品受力,产品和小芯轴会向受力方向移动。' [1 H2 H4 N( M3 T  C- H
锁不紧,会移动,直到接触大芯轴为止。
. p5 Y0 H+ ?- i. G锁紧了,会移动,直到接触大芯轴,或者小芯轴到弯曲极限为止。
2 G6 b( q8 ~" N4 X1 Y  X1 _9 x8 t* P1 m( B4 @5 |/ `8 q6 B
产品座,和大芯轴,就平面连接,靠摩擦力提供径向力,不够。& I4 O$ p6 i1 l0 ~5 W
它们之间,用一个台阶过渡连接,应该就好了。' O4 }- s+ J' l

作者: 风刃    时间: 2019-4-22 16:09
这夹具不知道是自行随便玩的还是专业夹头公司做的?0 k' L! H; {' j: g1 f% n: O& Z2 O+ J0 C
图很简陋,看着就是不对路
作者: toafy    时间: 2019-4-22 20:24
如果我没看错的话,这工件压根就没有用到涨紧定位,7 r" f0 W4 v8 q. D+ r! S* |
: g* e  h8 N! `/ S4 {! u) j
那个螺杆和涨紧套的间隙有多大?
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( x! R$ o$ f, m0 ?7 |% `涨紧套内孔和工件没有同轴定位吧?3 c7 g* n5 q: ]4 P5 `
' s6 M2 f. T5 D( K
几十丝的跳动也是可以有的
作者: 韩寒11    时间: 2019-4-22 20:57
打表一下涨套的锥面,一定会有跳动的,盘根端面螺栓松一点,架千分表,尼龙锤调整锥面跳动,达到你的精度要求为止
作者: 未来第一站    时间: 2019-4-22 22:07
781995655@ 发表于 2019-4-22 16:07: r9 Y) d# P; h7 V3 a$ m; t
看样子车的是叶轮吧。! @  [1 f& F" _/ G) I

3 d0 [/ Y5 {6 d0 m4 ]7 V6 R8 X可能是小芯轴和大芯轴间隙大了。
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看着很有道理。
  U. Z" e: m' a6 Y, Z! X# B0 D7 O
作者: 菜鸟10    时间: 2019-4-24 14:03
应该是工装设计不合理,导致零件同轴度差。
作者: 立立立    时间: 2019-4-26 11:49
估计工装问题
作者: 山中渔人    时间: 2019-5-15 16:10
涨紧套与夹头间没有同心定位,同心度尺寸每次装夹都会不一样的!4 n% p% j+ ?/ Q% _; E8 w, n3 Q
涨紧套与夹头间加个小台阶就能解决问题!!!




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