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标题:
请教一个关于伺服电机控制的问题
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作者:
crz222
时间:
2018-8-6 17:23
标题:
请教一个关于伺服电机控制的问题
本帖最后由 crz222 于 2018-8-7 16:09 编辑
结构:伺服+同步轮+滚珠丝杆,驱动重力大概50 Kg,电机1.1 KW 2000转 带刹车,速比1,丝杆导程32
现在出现一个问题,速度慢的时候没事,速度快了丝杆螺母会撞丝杆座子,也就是超出了预设的行程,现在大家都讨论认为是惯性太大,丝杆留的余量太少,可我认为不应该这样的,毕竟是伺服的,不是普通刹车电机。
有人遇到过这样的问题吗?究竟是什么原因造成的呢?
问题已解决,谢谢各位!
作者:
qianxingzhe
时间:
2018-8-6 17:30
原因不清楚,但是你可以把速度可以设置成变速的,就是启动慢,然后加速,最后减速。一般来说,伺服控制精度还是很少出问题的,要不然你加一个回零动作,每次走行程前回一次零位。
作者:
oldpipe
时间:
2018-8-6 17:42
螺母超出丝杠行程,是个几何学问题,静态的,速度属于运动学范畴,两件事不相干啊。
作者:
LIUYASHAN
时间:
2018-8-6 18:35
选择大惯量的伺服马达
作者:
amusoso
时间:
2018-8-6 18:43
同意4楼
作者:
amusoso
时间:
2018-8-6 18:44
就像汽车刹不住车似的 虽然踩刹车了 但有惯量还是会滑行 要提前刹车!
作者:
远祥
时间:
2018-8-6 19:18
楼主,你这个丝杠的导程是32吗?确定没有搞错?是直径32吧??
作者:
晓昀
时间:
2018-8-6 21:44
从头到尾仔细做下计算,看看计算过程,也许能看出问题的端倪。能定量分析的别用定性分析的方法。
作者:
koop_00818
时间:
2018-8-7 07:25
上位机是plc吗?控制指令用“带加减速脉冲输出指令”。这种现象可能会有所改善。不过控制器性能不好也会产生这种情况,
作者:
koop_00818
时间:
2018-8-7 07:27
减小丝杆导程也能减小向前冲的惯性
作者:
277741987
时间:
2018-8-7 07:36
1.减速时间设置的过短;2.设置的速度过快;3.伺服驱动器设置电机的惯量比过大。
作者:
zkz0103
时间:
2018-8-7 08:00
转动惯量选择有误,换个转动惯量大一点的没有问题了
作者:
延陵
时间:
2018-8-7 08:34
检查一下程序是否太长,响应时间较长加上丝杆导程较大容易撞击,能否精简一下程序或者再增加一个传感器用来提前减速
作者:
五99288304
时间:
2018-8-7 08:57
给的信息不全,可以肯定的是电机惯量小了
作者:
冬vv雷
时间:
2018-8-7 09:40
这么大的导程,应该是惯性冲击造成的吧。
作者:
北晓北
时间:
2018-8-7 09:55
调伺服马达增益试试。这是补救办法,不是常规用法。正常是要提前计算的
作者:
liuyong453
时间:
2018-8-7 10:15
这个问题电气工程师可以很轻松的搞定。加一个光电即可。设置一个减速感应器。
作者:
eddyjay
时间:
2018-8-7 10:46
提前减速就好了。。刹不住车就会这样
作者:
eifuil
时间:
2018-8-7 15:11
是不是负载惯性超过了电机的固有惯性?
作者:
E米阳光
时间:
2018-8-7 15:19
速比为1?这什么概念,就是丝杆也是2000r/min,每秒33转左右,你的导程也有问题,32估计是直径,哪怕选最 小的导程4,每秒走了130mm,这速度有点快的,要停下来得提前大概0.5秒左右就得发出指令
作者:
龙家忠魂
时间:
2018-8-9 17:57
同意四楼
作者:
丹枫911
时间:
2018-8-10 14:22
你这个机构为什么不考虑加个减速机,能说明一下吗?
作者:
鹰TX
时间:
2018-8-11 15:26
伺服可以调整刚性跟惯量比的
作者:
鹰TX
时间:
2018-8-11 15:29
选型不好,用大电机还不如用个小点的电机加个减速机减小折射到电机的惯量
作者:
wq920329
时间:
2018-8-14 14:11
好
作者:
黑眼豆_W3i3M
时间:
2018-8-15 18:05
如果是按额定转速转 我给你算算 2000*0.032=64m/min 这才多大的惯量 1.1kw的 绰绰有余 硬件肯定没问题。优化优化电机参数吧
作者:
地球MAN
时间:
2018-8-15 18:30
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