该零件要加工正反两面,在两台数控车床上加工,正面加工是以三爪卡盘夹紧反面轴承孔位外圆再以三个顶针顶靠凸台面,来加工正面的法兰面及轴承孔的粗精加工。
反面加工是以定位芯轴和三个等高定位块定位,三个拉爪压紧来粗精加工反面的轴承孔并确保长短尺寸(见图4-1);
9 |8 B6 p, c' A+ }$ L8 v从加工表面分析,因表面粗糙度正常,无振动造成的抖纹,可排除受振动影响;变换多个受力点及压紧点,无改善;考虑到受热可能对其造成影响,在各个时间点对产品尺寸进行测量,尺寸存在微小的变化,但加大冷却液流量却未能消除椭圆现象。
4 i9 U9 B6 a" ~4 L5 r3 {基于以上问题点记录,必威APP精装版下载大神有什么高见没。。。
. M8 o0 k1 L, z# F7 ^xuzhuodage 发表于 2018-5-5 11:44
高见没有,我来看看谁有低见
Potato2081 发表于 2018-5-5 14:117 `7 M/ P2 J6 y0 j- m# Q3 N
基准统一,免分粗、精二道。& H- D0 l3 S6 J% t. k5 K7 N
试下夹一端凸台外圆一次车成另端(含法兰)再撑另端内孔车刚才的凸台。
xxoaa123 发表于 2018-5-5 15:30
把加工路线改为1.粗车内孔2.精车内孔3.粗车法兰面4精车法兰面。这样从粗车法兰面到精车法兰面就减少了3.6分 ...
韩寒11 发表于 2018-5-5 19:50
工件夹持变形了,有三坐标最好,看看检测出来的椭圆是不是和夹持面相对应的,如果是,那么就需要更改夹具结 ...
冷月梧桐 发表于 2018-5-5 21:53
两个方面分析/ o+ H ~1 q, n. X
1,加工好之后量是椭圆,那是机床问题,多为主轴轴承问题
2.机床上量的是好的话,拿下来是 ...
loveskycc 发表于 2018-5-6 10:03
机床上量没问题,那证明从机床本身应该没问题,拿下来椭圆应该是夹具的问题,你这个夹具就是容易出椭圆的夹 ...
zmztx 发表于 2018-5-6 16:57, ~- i1 A8 ?. x, Q
第一感觉和5楼一样
φ80出现椭圆现象,是不是整个圆都在(-0.035/-0.057)范围内变化?误差大约0.02。如果是 ...
远祥 发表于 2018-5-6 18:26* c" V1 _& \- `& d' X- G7 g
误差比较大啊,有三、四十丝;测量方法明天再按你说的三点测法,再多测几次。
远祥 发表于 2018-5-6 16:53
大哥,公差两个丝,咋干得了呢
zmztx 发表于 2018-5-6 19:36
问题可能可能出在压板上,9 O+ O& L( v. B" r7 T5 ]
测量前,用粉笔标记三个卡爪,三个压板的位置
测量时,注意正对着三个卡爪, ...
狙击手 发表于 2018-5-7 00:353 I% d3 e- ^5 Y: D
该夹具做出过合格产品吗?
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