机械必威体育网址
标题:
求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析
[打印本页]
作者:
yishuihanpo
时间:
2018-4-6 10:59
标题:
求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)
; q* c5 Z+ d% `" ^
工艺顺序是 锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床
; i3 O: J; H& K3 Z- H# R" K, v
2 g- _/ t/ f$ B$ ^, v1 a
现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。
2 G1 ~1 a5 U7 f o$ ^
这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)
! Z7 ~0 Z# ]4 ~+ E$ E. P5 Z' |. _. ~
7 ^* A6 `9 J7 o+ s$ `
( u- l8 E6 b" p+ S% @
现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。
- j! K W; A4 I
4 u$ } o5 a) V6 P% V( i
/ B! j! H% U$ s3 c% }
诉求:
* ^( R$ ~- L% H: u# B) V, w
各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。
0 G4 c; a" Y7 D
% X7 ?9 D. |- l7 z
; ~" ]9 ~3 r Y
PS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看
) N6 d6 p4 x. O4 n2 a5 O
' r/ F( p% a' }, K
, f: N2 k" N- z; w! h, c; Z- b" Y5 q) f% L
[attach]450042[/attach]
N$ C5 G% b' ?# L9 \+ I
未打销孔时的图
% j' o1 {# B7 o* w2 v/ P
3 g* f# t/ a9 r: N0 k x
[attach]450043[/attach]
; e c! I( l/ [
打销孔的机器(台钻+钻套)
/ c8 B* M3 W; @
曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装
! U' O$ @5 J$ W- d+ @ X! l
, C- |( d* z; F8 u( K+ s) E
4 ~6 V! a, i9 A2 h: A" p
[attach]450044[/attach]
+ M- J$ Z( a* u
销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除
0 T4 v/ V, z% F; C4 D9 ?
20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面
. A- z2 \. k5 Y: |& K
: ~: }3 R8 V: E/ W9 X3 y2 @
[attach]450045[/attach]
3 s- w }; `4 B/ J! D& Z+ f, C
轴的一头,基本尺寸是这个
; ], [6 x2 e5 S, J* h
0 l- Z# j/ | C6 z
[attach]450046[/attach]
) w/ s) Y0 p% b3 {
模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的 细长轴
% e i0 ]4 a6 I$ V' V- j: Q
圆钢的直径是27mm 加工出来的丝头,是M20的
# |, g+ d$ e* u" t- d! s# q
, s3 k, l7 ~3 y7 w4 ~ W4 M
4 \) S$ \" }( U
9 S/ L$ m0 C b" M/ {
请指教!!
; H8 q/ X1 i& l' a! B
) |, B; H; B+ D- l
作者:
非常
时间:
2018-4-6 11:18
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?
2 j M9 J5 R+ P: |( d7 y& K
另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。
作者:
单伟强
时间:
2018-4-6 13:40
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以
作者:
正在连接...
时间:
2018-4-6 17:06
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。
作者:
韩寒11
时间:
2018-4-6 22:36
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺
作者:
yishuihanpo
时间:
2018-4-6 23:22
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。 因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)
0 W% U2 P) \8 U; L: g6 y! F
/ r1 F) p! E5 U1 W. i+ t: e p
[attach]450064[/attach]
- T/ P/ Q" O" w; R6 W9 I* H3 n/ u
可放大看。
- I" R$ H( r2 Q$ R, a6 _( ^
* c t$ v& ^* x4 y m
综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部
8 W, J' s: {/ u5 D
5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,
( O( c A* x2 `2 i4 ]' Z: N/ }
O7 ` t+ {: e3 q: @' h
作者:
非常
时间:
2018-4-8 07:31
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑
9 a+ P( _8 P' d1 E$ @
# ~! V8 t/ V$ f( G( c2 j$ m
那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。
% e' R& [) n" _( Y+ [& R
另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4