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标题: 关于丝锥退刀时断裂的问题 [打印本页]

作者: eb1525    时间: 2015-2-3 21:23
标题: 关于丝锥退刀时断裂的问题
最近发生个很棘手的问题,加工中心加工铝件攻丝时连续5、6天了,几乎每天都会出断丝锥的问题,M10的螺纹孔。总是在退刀的时候,有铝屑堆积在刀刃处,丝锥转不动然后就断在里面了。不知道怎么回事,请问有没有高人指点一下。用的是直槽丝锥,M10的盲孔、通孔都断过。
作者: 翔梦随风    时间: 2015-2-3 21:35
和之前有什么变化点没有?钻头批次、厂家,工件材料、性能,加工参数等
作者: 小花0324    时间: 2015-2-3 21:35
现在用螺旋丝锥更好,而且刀柄可以用可伸缩的,丝锥专用刀柄,
作者: 123456cm    时间: 2015-2-3 21:51
攻铝最好用螺旋丝锥。
作者: eb1525    时间: 2015-2-3 22:00
翔梦随风 发表于 2015-2-3 21:35 ! S  o% N2 Q* v8 b
和之前有什么变化点没有?钻头批次、厂家,工件材料、性能,加工参数等
7 G: J# r- [/ U* s$ V6 E" E
变化点就是机床换切削液了,其他线体用的也是这个丝锥,加工的产品不一样,但是都有M10的螺纹孔,其他线体没事。切削液还是同一个品牌,但是这台机床换了切削液后,切削液的颜色跟后几序的不一样。看起来不如后续的切削液粘稠,刚开始测浓度,不够,又停止加工,打开切削液循环了一个多小时,还往里边又加了切削液,浓度合格了,但是还是出断丝锥的问题,连着好几天了,几乎每天出一次,上午下午都出现过,现象都一样。退刀的时候又大概3个牙被刮坏,从那三个牙上刮下来的铝屑把丝锥卡住,然后就断了~设备的参数没动过
作者: eb1525    时间: 2015-2-3 22:02
123456cm 发表于 2015-2-3 21:51
# b# j; P  ?" i5 ]攻铝最好用螺旋丝锥。

8 U& O+ N/ f3 F; u, S4 o3 b' N, u以前一直没事,刚出现的问题,我查了点关于丝锥断问题的资料,都是说这个断是由于挤住铝屑了,但是原因不清楚~
作者: gll123    时间: 2015-2-3 22:24
要是手攻的话要有进有退啊
作者: 冷月梧桐    时间: 2015-2-3 22:28
推荐几个法子
5 t; G/ V- l, l1 k4 Q1。铝件攻牙最好还是用油性切削液,可以减少铝削粘刀- F- I8 Q* N! f, {$ ?" W% s
2。丝攻改用涂层的,强度会强一些
7 e0 R) M" c2 S7 {# H% z* h3。对于铝件可以考虑挤压丝攻,挤压丝攻以非切削成型,没有那么多铝削。
7 U; M  C2 c  O$ W- W# _/ b程序改动一下,在加工的时候切削液直冲丝攻。在加工完之后,使用吹气指令清除丝攻的铝削
作者: 翔梦随风    时间: 2015-2-3 22:36
主轴内冷、外冷喷液情况有没有变化?另外可否切换回原切削液实验一下。看看故障是否再现
作者: tsar1987    时间: 2015-2-4 08:48
就是夹屑的问题
# P7 A/ h0 w. e5 `5 F9 Q& K& E可以换挤压丝锥,通盲孔通用没有夹屑问题
作者: 小友    时间: 2015-2-4 09:33
用螺旋丝锥
作者: bi8989    时间: 2015-2-4 11:02
看看是否是底孔小了,铝件攻牙底孔要大20丝。
作者: 奔腾九    时间: 2015-2-4 11:04
( J8 `9 k& ^: |6 k8 @4 g: {: M
用螺旋丝锥。。
作者: eb1525    时间: 2015-2-4 20:34
冷月梧桐 发表于 2015-2-3 22:28 & K2 L" x, G9 {& s* P& l
推荐几个法子
/ R- J( i: ]/ C) p, m- f2 e' E: F1。铝件攻牙最好还是用油性切削液,可以减少铝削粘刀9 Y2 t3 y0 ?. v) S$ A
2。丝攻改用涂层的,强度会强一些

% }1 \! E& K' ]4 ~其他几个床子上的切削液看起来挺粘稠的,这个床子的浓度尽管合适,但切削液看上去特稀,是同一个牌子的切削液。我们这儿只能检测一个浓度,别的检不了~
作者: eb1525    时间: 2015-2-4 20:35
bi8989 发表于 2015-2-4 11:02 9 {% B( t: r+ Y8 Q, y) e: }
看看是否是底孔小了,铝件攻牙底孔要大20丝。

+ w- H* ]/ \: G7 `6 ^" q底孔看过了,没问题,今天没出断丝锥的,就怕明天还会出~
作者: eb1525    时间: 2015-2-4 20:36
翔梦随风 发表于 2015-2-3 22:36 1 y' R7 @: L$ B, |) ]4 H8 s  J
主轴内冷、外冷喷液情况有没有变化?另外可否切换回原切削液实验一下。看看故障是否再现

2 f! v% \4 n) _% E其实现在就是不知道切削液为啥一下子有那么大变化,换液估计还得等一两个月以后了~
作者: 耶稣爱子    时间: 2015-2-4 21:14
直槽丝稚不宜加工铝
作者: 会飞的珂珂    时间: 2015-2-4 22:56
刚性攻丝还是柔性攻丝,建议把丝锥磨下。
作者: 会飞的珂珂    时间: 2015-2-4 22:58
刚性攻丝还是柔性攻丝,建议把丝锥刃磨下
作者: 君拓YDY    时间: 2015-2-4 23:34
丝锥后角小一点,
$ R- Q- C7 d# Y  f$ ]加油冷却,
) |( I( ~) N/ B' A6 S0 E- W* d$ O/ Q
作者: 君拓YDY    时间: 2015-2-4 23:37
丝锥后角磨小一点.钻底孔大一点,会好
作者: 机器人55555    时间: 2015-2-5 09:56
学习8楼
作者: hf097834    时间: 2015-2-5 12:01
以前见过别人加工中心做M5的螺纹,经常断,后来不知道弄了点什么油,每次攻完后在丝锥上用毛刷添一下做,结果效果惊人,再没发生过断锥的事情,连不锈钢都直接打下去
作者: addagain    时间: 2015-2-5 17:23
建议采用二道工序的丝锥,就是第一道攻丝后,再采用第二道丝锥再次完工。
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精度更好,不过耗时。
作者: 王可胜    时间: 2015-2-5 23:22
铝件攻丝一般是螺旋槽丝锥,另外内冷是否没有开?可以考虑近一段再回退再继续攻牙
作者: BULINGBULING    时间: 2015-2-6 16:45
可以试试先打个孔
作者: 张晓刚zxg    时间: 2015-2-7 16:09
同意8楼的方法
作者: LB老沈    时间: 2015-2-9 16:31
铝削不能排出且极容易粘连到螺纹处,温度稍高就会。可以分开铝削和工件,给他们中间加一点润滑的除垢的表面活性剂。用洗手液试一下。从切削液处考虑一下!
作者: hyz412    时间: 2015-2-9 21:17
螺旋丝锥好点吧。我们都是这样用3 I  k5 d2 r0 L9 q4 p# l

作者: awolfbee    时间: 2015-2-10 06:36
建议楼主把丝锥磨下,后面的切削角度磨小点。然后看看之前没断丝锥攻出的丝牙是牙尖是否很完整?用通止规测量下成型的螺纹孔,如果通规过紧,考虑扩大底孔。丝锥一般情况下正向攻丝的角度较小,退刀的角度较大,如果退回的时候断掉,则把退回的这面也磨尖。
作者: jhchenguohan    时间: 2015-11-30 11:39
盲孔的能用挤压的就用挤压的,但是筒夹必须刚性。通孔就用先端。直槽丝锥带喷切削液的那还行




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