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困扰好久的问题,求助

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1#
发表于 2014-3-12 14:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大大,我们车间是做电池的,工艺是电池先加电解液后再进行焊接,使用激光焊(大族的激光焊)。+ O1 H4 i8 f7 M+ P
焊接材料为0.25mm的薄壁304不锈钢。
7 j% j: n" Q4 D2 c8 v目前的问题是在生产过程中,产品在经过激光焊之后,有1~2%的产品焊道上会出现小气孔导致电解液泄漏,焊接参数调了一两个月了没有明显好转,焊接前我们也安排专人进行产品清洁,清洁后有好转但是没法根除。9 A, y2 u) Y! X5 V: [
请各位大大帮忙出出主意,看有没有好的思路能彻底根除这个毛病。
7 t# b+ \) n: q6 `以下是焊道在显微镜下的图片
4 k. k) {, D$ _

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18#
发表于 2014-8-22 16:30:13 | 只看该作者
我就是来这个区学习的!
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17#
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:12:48 | 只看该作者
补充一句:焊接的前提一定是焊材无杂质,不管多高的技术,有杂质就是焊不好。
1 h6 ]  X2 u$ y这是几个做激光焊的工程师的共鸣,与大家共勉。
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16#
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:05:33 | 只看该作者
感谢各位支持和帮助,经过几个月的实验和测试,我们还是走回老路——改善焊接时材料表面附着杂质。
4 @, o( c& {' V- k( \4 ~这期间试验过电解液对焊材的腐蚀,确认并不是化学腐蚀导致的焊接小孔,2 l: {7 i1 U; \- M( \3 Y
试验过改变焊接方式,使用连续出光激光焊或者氩弧焊,也不能保证焊接品质,
4 ?! w2 p+ B2 o0 h' A也试验过一些小的项目:焊接保护气改善、焊接处结构尺寸变化,焊接参数调整等等方法。
+ G- g- \' o: U) L/ p' j最终,求助技术部门修改产品内部设计,将焊接处尽量避开不沾到电解液,目前焊接品质明显提升,不良率只有之前的1/3,并且仍有下降的空间。' m; W/ t+ R# e+ y; f0 o# N
所以,这次的案例告诉我们,在制造体系中,设计始终是领头部分,只有设计好了,制造才有保证。
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15#
发表于 2014-8-8 17:33:35 | 只看该作者
楼主问题解决了没有,出来填坑哦
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14#
发表于 2014-4-17 20:27:30 | 只看该作者
材料换用304LL的,碳含量必须低于0.05%,延迟裂纹导致腐蚀
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13#
发表于 2014-3-15 18:13:24 | 只看该作者
小学徒CC 发表于 2014-3-13 13:22
( O  _7 f) }  S# f/ e电池生产,是老化7天后才发现有漏,ICEGOOD的分析我认为很有道理,与现场状况比较吻合
. t9 I- \2 e, D) n
金相是否有结果?我觉得设计结构应该将焊接部位避开电解液,要不然治标不治本,焊接一定是会改变焊接部位的材料性能的,特别是薄板焊接基本上是焊透的。
+ z) m( z1 u6 ?& P' l4 s
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12#
发表于 2014-3-14 09:03:05 | 只看该作者
小学徒CC 发表于 2014-3-13 12:59 ( L6 K$ ?2 U. c& @0 V$ R: [5 \3 `
道长好,我们厂从开始做这个产品开始就是使用激光焊接,焊接环境无法达到真空。* \3 i" n7 i! w: W
如果投入电子束焊,大概 ...
9 c# F: p9 ]' \9 D# C
不知道具体产品形态,不容易下定论,不过应该是可以做到真空环境焊接,毕竟连续真空已经是成熟技术了。5 s7 h- p; j' Z& V  P! N8 y3 o# r
电子束焊机根据工件的性状不同,造价出入很大,泛泛地说是估计不出价格的。空气的酸性会对泵体有影响,对设备主体,防护重点是暴露在大气的部分,内部由于常年处于-2量级的真空度,几乎没有影响。3 P& U2 b" c/ ?- N8 ?- M
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11#
发表于 2014-3-13 23:43:55 | 只看该作者
期待lz进一步实验的进展。
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10#
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:22:24 | 只看该作者
神仙老虎狗 发表于 2014-3-12 15:48 . Y7 ~5 Z' J4 Y* q
很好的分析!
# Y5 \6 d! R* j; y, {! _$ }1 p2 I1 I. X" y2 f# V
lz检测到的小气孔是在焊接后立即检测到的吗?如果是立即检测到,那么就可以排除是电解液 ...

( i/ T, c+ j* C, l5 B1 e7 n! |5 ?电池生产,是老化7天后才发现有漏,ICEGOOD的分析我认为很有道理,与现场状况比较吻合
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