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标题:机械制造纪实05—改变工艺后零件变形的解决办法
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作者:六角车
时间:2013-10-10 21:14
标题:机械制造纪实05—改变工艺后零件变形的解决办法
本帖最后由 六角车 于 2013-10-11 10:50 编辑
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(, 下载次数: 74)
) [6 @5 u v0 u# L, g. K6 m- i# g
, w5 v- S. b) q2 l P 原零件如图一a,材料:20钢,直径41的冷拉棒。这个零件干了多年了,每月6万件,真正的老产品,工艺选的全部是专机,工序排列如下:
1序:六轴自动车三台,除后端面外,全部加工合格,30秒加工一件,8小时工作制,这种设备的磨换刀、调整、加料、维修保养占工时的25%,也就是两小时辅助。班产120X6=720件,多年实践,能达到此班产的人极少,现行班产450件。配置三台车。
2序:化学清洗后100%道检合格后,转入下道工序加工。
3序:双头半自动车床,车后端面,倒角。一台,班产1500件。
4序:台钻,专用夹具钻2-φ4扳手孔,一台,班产1500件
5序:螺纹车,车外螺纹,两台,班产600件。
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整条生产线正常两班倒,才能保证完成任务。
近些年不断的开发研制新产品,一旦定型进入批量生产,高效率的专机自然是首选。厂内的几台螺纹车都是进口的,即使不上新产品,也到了该更新的时候了。如今加工外螺纹的设备如,简易数控车,螺纹铣,中小批量加工都有一定的优势,但进行大批量加工,和螺纹车比差距就很大了。还有一种高效加工外螺纹的设备,滚丝机。那效率是螺纹车的近十倍,质量也比螺纹车好得多。为什么就不能用滚丝机加工呢?产品是引进外国的,工艺也不例外。老外有领先中国二百多年的工业技术老底子,他们的技术人员,为什么就没采用滚丝机,来加工这个零件的外螺纹呢?绝不是没想到,很可能是遇到难以逾越的障碍了,因为当时这个产品对他们也是新产品。
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8 B: J3 p5 ?$ ?% @2 [于是,作为一个工艺革新项目提上日程,根据以往的加工经验,滚丝机因挤压容易变形的原因,不能滚薄壁件。这个零件小孔壁厚,还有底,该没问题,只有口部3mm处,只有2mm厚,肯定要变形,按一般常识,孔会被挤小。于是,上活的支撑推杆的芯模,按孔最小尺寸设计,这样即使孔被挤压变形,也不会小于芯模。按这个思路,做好工装,试滚后发现,孔壁受压后不但没向内缩,反倒向外涨了,孔成了喇叭口,应力变形,与压力方向相反,而且小孔底部也产生了变形,向内鼓起来了。虽然变形只超差几个丝,但这个零件是性能件,质量要求很严格,说不定老外编工艺时也试过,不成功,就放弃了。但此一时,彼一时。对这个老产品各个零件的性能,咱们已摸得很熟了,底鼓好办,加一道2.5吨小冲床,底部校平工序,就解决了。查总装图分析后得出结论,此零件小孔和底,是关乎整个产品性能的部位,外螺纹只起连接作用,短一点并不影响性能,于是把外圆车一个长3.5,小于螺纹底径的台阶,形状见图一b。这一段在滚压加工螺纹时加工不到,自然就不会出现应力变形了。由于加工方式的改变,螺纹外径也改变了,滚前直径公差提高到0.05,这些在六轴自动车上解决起来很容易。装配好一批产品后,进行产品性能试验,没发现异常,革新成功。8 n4 X/ M, I/ Y# B+ `3 ^3 G N
改为 滚压螺纹后各工序工艺调整:
1 g- A/ y$ j3 K1序,六轴自动车按图一b加工。) x6 d. `2 s6 K+ t. P; {
2序:化学清洗后100%道检合格后,转入下道工序加工。
3序:滚丝机加工外螺纹。, k E8 R" B1 Z, b3 t O. e
4序:冲床孔底校平。
; e, s* L7 T1 M5序:双头半自动车床,车后端面,倒角。一台,班产1500件。
6序:台钻,专用夹具钻2-φ4扳手孔,一台,班产1500件
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成果盘点:
滚丝机工艺:一台滚丝机一班可加工5000件,一班一机就可保证提前完成任务,基本消除了废品,出现返修品,再滚一遍就行了。
3 v3 D+ e. Q4 _$ O2 r) T! U螺纹车工艺:
两车四人两班,才加工2400件,而且质量较差,返修活较多。得占用一台仪表车,设计专用涨簧和螺纹梳刀来修活。
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$ q/ I2 |! q8 k! {: q 后来研制新产品的一个零件见图二,由于量不大,开始也是采用的螺纹车工艺,由于孔比较小,没办法用涨簧夹紧,夹具设计成杆式抽芯,芯杆前端铣槽,装好零件后再用一卡板插到槽内,抽芯夹紧,一是慢,二是影响孔与螺纹的同轴度。后用滚丝机加工,由于和图一螺纹一样,只是换一个送活的芯杆就行了。每月万儿八千件的产量,不用增加人和设备,捎带着就把这个活干了。
作者:wutaohu
时间:2013-10-10 21:36
膜拜一下。工艺真的很重要。潜心研究与积攒中。。。
作者:ljt533
时间:2013-10-10 21:46
大侠,学习了,有个问题请教一下:孔的底部的厚度2( 0^-0.05)尺寸是如何保证和测量的啊,最后你说要用小冲床整形,这个行程不好控制啊,然后怎么最终保证底部的厚度呢?
作者:machel77
时间:2013-10-10 22:08
3.5mm长的一端内外孔壁厚只有1mm了,这个36内孔起定位作用吗?加工后,有没有磕碰变形的呢?
作者:谈小生
时间:2013-10-10 22:08
学习了!
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想问下这就是工艺工程师的工作内容吗?解决这么一个问题对公司算不算是重大突破?在实质上会不会有丰厚的回报?
作者:谈小生
时间:2013-10-10 22:38
谈小生 发表于 2013-10-10 22:08
/ q1 M, S4 x& z) [; G学习了!
2 m# v/ [7 R/ M8 @; v5 K想问下这就是工艺工程师的工作内容吗?解决这么一个问题对公司算不算是重大突破?在实质上会不会 ...
# F2 @0 {% [& q6 W9 C谢谢您的解答!
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作者:ljt533
时间:2013-10-11 06:45
ljt533 发表于 2013-10-10 21:46
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大侠,学习了,有个问题请教一下:孔的底部的厚度2( 0^-0.05)尺寸是如何保证和测量的啊,最后你说要用小冲 ...
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谢谢大侠的解答,又学习了一招,继续期待大侠出炉新的工艺案例分析。。。
作者:憨老马
时间:2013-10-11 07:50
采用科学和合理的工艺,是保证产品质量和大大提高生产力的捷径!然而所有这些,由于分工的问题,是一般设计者涉及不到的。
作者:624272884
时间:2013-10-11 12:17
工艺确实蛮重要的,想做好工艺,确实得有积累,而且还要灵活变通
作者:mfka
时间:2013-10-11 14:40
对于图一和图二,实际上是:在不影响零件功能和使用等条件下,局部零件修改结构和尺寸,适应工艺革新的需要,减少制造成本。
# U$ N0 z L1 ~5 [/ v; D7 o7 j9 X设计和工艺是紧密配合,协调工作的。
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作者:机械男13
时间:2013-10-11 15:49
谢谢分享......
作者:kekexi
时间:2013-11-26 16:45
实践就是成功她妈。。厉害
作者:zhuixunagan
时间:2013-11-27 11:46
前辈我的qq1805379746,能加下我吗?
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作者:xtw77wh
时间:2015-12-5 09:12
谈小生 发表于 2013-10-10 22:08
& u5 R. A- l. T3 Y+ V" C% a2 j7 e0 G7 {学习了!
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想问下这就是工艺工程师的工作内容吗?解决这么一个问题对公司算不算是重大突破?在实质上会不会 ...
3 Y% ?. m: M$ f( }' {1 x前辈功力深厚,跟着您学到一招。
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虽然你做的就是技改工作,可出成果不容易。所以我认为公司需要奖励那些作出大贡献的人才。这样才能更好激励大家啊。不然干好干坏一个样,少给自己找事做,还不担风险。谁还愿意多出力呢
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作者:yushui2011
时间:2015-12-6 18:43
这才是真正的工艺工程师。。。
作者:xw_f
时间:2017-11-15 08:42
经典案例!真功夫!
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