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标题: 最近数控车床扩孔总不行,很大的锥度,请问如何解决 [打印本页]

作者: lishow90    时间: 2013-5-9 10:19
标题: 最近数控车床扩孔总不行,很大的锥度,请问如何解决
本帖最后由 lishow90 于 2013-5-9 10:26 编辑
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+ O! ?9 ^, Z: U1 H5 f- [加工这样一个套,一米长的管料,外圆20不加工,内孔12,要加工到12.2-12.3。我现在的工艺是,一下子装夹3个,也就是伸出100长。我是四工位刀架,做了一个方块工装,装12.3的钻头。
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5 D$ z+ i- N  V工艺是,先用钻头扩,然后割刀去割。现在出现一个很严重的问题就是,孔口12.9,孔低12.3,很大的锥度,请问如何解决。q235的材料。
作者: wuxiluanpaoP    时间: 2013-5-9 10:23
先不讨论钻头问题,放好了拖拖丝表直线度,可能直线度就50半个毫米了 ,打出来晃来晃去就已经大很多了
作者: wuxiluanpaoP    时间: 2013-5-9 10:23
50丝 ,打错了 上面说直线度
作者: lishow90    时间: 2013-5-9 10:25
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-9 10:23- ]2 w5 g) Z  \8 u2 K  h9 Y; r/ q
先不讨论钻头问题,放好了拖拖丝表直线度,可能直线度就50半个毫米了 ,打出来晃来晃去就已经大很多了

& r; v- D- L9 h9 Y9 [1 z. E( b6 u用表打工件的直线度吗。工件是毛坯。
作者: wuxiluanpaoP    时间: 2013-5-9 10:26
是的 装好了 拿个丝表 拖拖看
作者: lishow90    时间: 2013-5-9 10:37
打了看了,不到1丝啊
作者: numberone    时间: 2013-5-9 10:51
这个是钻孔的问题,钻头中心与车床主轴中心的重合度,这个误差大的话,孔口就成喇叭状了
作者: lishow90    时间: 2013-5-9 11:32
numberone 发表于 2013-5-9 10:510 }- D/ P0 v1 G
这个是钻孔的问题,钻头中心与车床主轴中心的重合度,这个误差大的话,孔口就成喇叭状了

6 w" F2 B+ t8 T9 `用尾座没有问题。没有喇叭口。但是钻头在母线上啊。
作者: lishow90    时间: 2013-5-9 12:26
有没有人知道啊。
作者: 猛禽2012    时间: 2013-5-9 12:49
钻头x向0点坐标不对,没在工件中心
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作者: lishow90    时间: 2013-5-9 13:18
猛禽2012 发表于 2013-5-9 12:49
: v+ _5 Y# w/ c( b9 |0 C: y9 [钻头x向0点坐标不对,没在工件中心
# \. X( S* g( b* N
我对了在中心啊。
作者: numberone    时间: 2013-5-9 15:26
还一个可能就是钻头磨得不好,你在台钻或铣床上试一下,钻出来的孔口不大于0.2,内部不大于0.1,才是磨合格的钻头
作者: lishow90    时间: 2013-5-9 19:57
谢谢各位。问题已经解决。原来是工装的孔经过我二次装夹,偏掉了。所以导致钻头偏了。谢谢各位!
作者: 网名己不在重要    时间: 2013-5-9 21:34
钻头是在中心吗,打一下钻头装夹的直线度




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