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标题:镗孔求助 [打印本页]

作者:laodongbeiren 时间:2013-4-22 21:30
标题:镗孔求助
KBN135卧镗,镗∮105MM孔时,与始端10MM处出现一个3MM宽环槽。孔的尺寸105+0.01,环槽尺寸105+0.1。用的是可调精镗刀。加工方法为工步一,用刀试镗6MM长,结果尺寸为105-0.01,此时无环槽。工步二调整镗刀增大0.02MM,结果如上述。请问是怎么回事 7 |+ ?4 O' C6 A, ~% J- Z
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作者:迷茫的维修 时间:2013-4-22 21:56
不懂,猜测导轨故障,可惜概率很小
作者:幸福更多 时间:2013-4-22 22:04
让刀了。。可能是铁屑卡刀,也有可能是刀具本身刚性就不足。。。
作者:SUNHD 时间:2013-4-22 22:04
工件什么材料,什么刀具,线速度多少?
作者:小黑子重大 时间:2013-4-22 22:31
很有可能是进给的问题。
作者:老飘 时间:2013-4-22 22:50
估计是积屑拉伤……
作者:numberone 时间:2013-4-22 22:52
感觉镗孔进刀0.02不大可能,按切削经验,除了铜铝等软金属可以这样进刀外(并且刀要非常尖),一般钢件应该做不了,就算刚磨过的刀能加工,基本上一个孔下来都保证不了尺寸。按经验,那道环应该跟切削余量及积屑瘤有关,可改变转速、进给、切削余量来验证。
作者:laodongbeiren 时间:2013-4-23 07:08
谢谢楼上诸位热心帮助,我将逐一排查
作者:mecheng 时间:2013-4-24 15:53
以前我也遇到,并且很奇怪的是总是在那个位置有问题,一直怀疑是积削瘤造成的,不过一直也没有证据也没有解决,好在我们后面要加工能加工掉
作者:wuxiluanpaoP 时间:2013-4-24 20:11
照你描述,是二次加工造成的,第一刀调整到位不会出现问题,不影响你们工作进城,不过后面原因不知道 ,希望LZ查出原因后上来说下为什么,学习下经验
作者:越冬的小麦 时间:2013-4-26 00:17
一个孔还是连做几个都这样?
作者:伯爵的等6 时间:2013-4-26 16:56
学习了
作者:老板` 时间:2013-4-26 21:10
精镗再割槽最好,问一下楼主零件硬度有多少?我们这边铸钢行星架上200的孔(硬度在350以上)要是割槽再精镗刀片可能都会有崩掉的危险,
作者:长刀无痕1 时间:2013-4-26 21:23
首先楼主没有表达清楚,我认为是加工余量太小
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作者:jobshow88 时间:2013-4-27 19:30
想不通,一般不会这样。而且0.02本来就不合理, 0.2还差不多。
作者:小一克sheng 时间:2013-4-27 22:33
这个是镗孔的常见问题。一般是切削量太少,铁削不能顺利排出刀片以外,造成刀片上的铁削挤压在工件和刀片之间,由于刀杆的刚性有限而生产了懦性变型,变型的刀杆肯定是往不受压迫的方向移动,而刀尖是刚好在工件孔中的中心平行线上。受力移位为垂直方向,当刀杆下移时就相当于再次切入工件。所以尺寸就会变大了。这个叫挖刀现象
作者:龙游大海 时间:2013-4-28 08:32
估计是积屑拉伤……
作者:ㄅv1p°聰 时间:2013-4-28 09:04
1.控制好你的半精镗余量,便于一次精镗完成 4 B9 {& Z" i$ l/ s
2.精镗时也要控制好余量,像你0.02的会出现很多问题 6 {: U# j3 k, P/ f# @& W
3.精镗时可分二次进行,第一次留0.1后再精镗,情况允许的话,若不行就请参考1,控制好你的精镗余量!
0 Z; j9 w9 N7 H+ [/ g' {# X; a这种情况类似于车加工,试车后量尺寸再车既便是同刻度也会有明显的接刀痕!
作者:nhily 时间:2013-4-28 13:59
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-24 20:11 1 m$ j: V7 E+ e& i9 j2 ]
照你描述,是二次加工造成的,第一刀调整到位不会出现问题,不影响你们工作进城,不过后面原因不知道 ,希望 ...
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刀具本身刚性就不足
作者:laodongbeiren 时间:2013-4-28 14:51
参考楼上诸位意见,又换了新刀片,一切顺利,非常感谢大家热心相助
作者:hwjok 时间:2013-4-29 08:34
刀具有关系吧!·
作者:yxj9814 时间:2013-4-29 10:23
材料估计是Q235。精镗时粘刀,导致孔大,我也碰到,




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