渗氮层硬度过低4 W: @% B2 d! w2 u; ]* ^4 L5 C0 N
原因分析:氮化钢成分不符,工件调质硬度过低;未除净渗氮件表面的油污、脱碳层和氧化皮;使用新的渗氮罐及工夹具或长期使用未退氮处理;第一阶段保温时NH3分解率偏高(因渗氮温度过高或渗氮箱内存在对NH3分解起“触煤”作用的物质引起)。补救措施:严格材料入库检验,化学分析结果必须符合渗氮钢标准;保证冷热加工余量,保证除去调质处理时表面脱碳层,做好渗氮前的准备工作:除油、除锈,必要时需喷砂处理;工装、夹具和渗氮箱使用8~10次需退氮一次;缓慢升温,适当加大气流量,降低NH3分解率。出现渗氮后表面硬度低,需重新在510~530℃补渗10~12h,NH3分解率在20%~30%。
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硬度偏低
% b7 F6 f/ O1 q: `6 U# l6 C, Y 生产实践中,工件渗氮后其表面硬度有时达不到工艺规定的要求,轻者可以返工,重者则造成报废。造成硬度偏低的原因是多方面的:有设备方面的原因,如系统漏气造成氧化;有选材方面的原因,如材料选择不恰当;有前期热处理方面的原因,如基本硬度太低,表面脱碳等;有工艺方面的原因,如渗氮温度过高或过低,时间短或氮势不足而造成渗层太薄等等。只有根据具体情况,找准原因,问题才会得以解决。 |