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铝合金加工——精镗效果,请教

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1#
发表于 2011-11-22 10:53:12 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         不知道必威APP精装版下载里面的高手搞铝合金加工的多不多?不知道在镗孔方面有没有研究?像ZL111,锻铝6061,ADC12(JIS),AC4B(JIS),等这些材料,精镗的时候,一般单边余量留多少比较好?刀片尖角用多大好?如果要保证比较好的表面粗糙度(0.8~0.4),圆度0.01以下,圆柱度0.01以下,一般用多大的线速度,多大进给比较好?* g; {+ v7 p& Q6 H% I
         孔径和深度没有特别指定,只是看大家有没有这方面的经验,自己把自己的案例说出来,好让大家讨论学习。! e! a' H9 @% g1 }5 w
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2#
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:55:35 | 显示全部楼层
本人新手,接触加工半年左右,实践机会很少,搞这个帖子是真心跟大家学习。
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3#
 楼主| 发表于 2011-11-23 10:38:26 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-22 18:36
1 w2 ]5 u! `# B5 q3 [0 |! D* k' HADC12件,一般我直径留0.2~0.5,转速3500,进给50,金刚石刀头,中型立加。光洁度0.3可以保证。

- F+ i+ ^6 w: G4 \4 t( S, E4 l哦!我们孔径余量是单边0.2,粗镗杆的话(直径30以上孔),转速3000~3500,每齿进给0.1,刀片刀尖圆角0.3~0.4,镗刀基本是山特维克的,机床是进口日本马扎克4000-2卧式加工中心,材料是锻铝6061,加工出来,感觉表面不够很光亮。
3 h1 i1 Y! \% r9 Q另外,有个孔,是由两种材料通过螺钉装配起来的,下半部基座半圆是ZL111,上半部压块半圆是锻铝6061,要加工到直径21,加工深度167,精镗余量单边0.2。孔是不连续的,中间有间断,分四阶。开始进去时,第一阶孔没安装压块,只有基座的半个圆,进去时,很安静,加工出来的表面也很好;但是进到第二,三,四阶的时候,加工声音很大,加工出来后,发现同一阶圆里面,上部压块的内圆表面比基座内圆表面差,能看到一些比较明显的振纹。加工参数:转速1600,每齿进给0.06,刀尖圆角0.2,带中心出水。我们用的是BIG的硬质合金镗杆,装配长度175
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补充内容 (2011-11-24 14:26):. r- E: b. d( D$ C! V
粗镗是订制山特维克的硬质合金镗杆刀,刀杆是一个带锥度的硬质合金直杆,尾端装夹部位最大,D20,双刃的,加工直径是20.4。6 a+ @! w/ T. j# ^$ P+ \
精镗是BIG的标准规格的精镗刀,刀杆是D19,硬质合金的。型号ST19W-CK-180,加工范围20~36,$ M! X6 h6 [& p9 D! g( E/ g

. m* R) q$ w. a) a4 }2 Y" Z补充内容 (2011-11-24 14:35):% Z5 R/ [# }6 v3 S
因为是开发阶段打样,毛坯是溶模铸造出来的,粗加工时,底孔直径做小了,只有D17,所以粗镗余量很大,震动很厉害,图片里可以看到表面像蜂窝一样。精镗的时候,余量0.6,分两次,最后一刀镗8丝,转速2000进给0.06" t+ s8 a- N: w5 s
, `, G- d( p% J8 k6 q
补充内容 (2011-11-24 14:42):
2 ?( G# T; F! c- P- N) b* O今天工件加工表面侧测出来了,基座部分圆弧面粗糙度Ra1.58~1.2,压块只测了两组,分别是Ra2.345和Ra1.960。实际图纸要求是Ra0.8,超差了。# l4 {+ p$ |) U
目前没有样件了,等后面重新有毛坯后,再试一下大家推荐的参数。

点评

山特设计的刀杆都震刀?那我们国产的不是死悄悄啦  发表于 2012-8-25 18:21
你的BIG合金镗杆是16mm的吗?减少单边余量至0.05mm左右,转速提升至2000r试一下,每齿进给0.1左右  发表于 2011-11-24 10:58
是山特的防震镗刀杆吗?  发表于 2011-11-23 18:53
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4#
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:46:53 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-23 20:43
0 D5 d! i$ u$ N8 J$ u你的长径比都到8了,再加上是断续切,振刀是很正常的。与你的设备刀具无关。如果可以的话,建议改立加可以做 ...
4 `- _7 q( k* j
谢谢您的建议。因为目前我公司只有几台卧加,只能这样子安排。. Y4 M9 s. A$ ]
另外,我现在用的粗镗刀顶端是平的,如果我后面把顶端两刃改成与断面成一定角度(如图),会不会有改进呢?或者更差?
* C" M, b" E8 ]" e

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粗搪不能这样设计。重点考虑刀片形式和角度的设计  发表于 2012-8-25 18:27
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5#
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:19:41 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-24 19:08
8 F! ~$ Y; {$ O# u5 L3 R毛坯孔小的话可以先用钻头去扩孔。不必买粗刀,那样制造成本低点。买21.6钻头就可以了,下去就精镗。但受制 ...
) f9 `6 L1 X4 d9 M/ r
没有啊,很好的建议啊。; U8 T6 q/ A/ y+ \
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6#
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:57:53 | 显示全部楼层
城风 发表于 2011-11-25 11:56
1 s7 Y& g9 y% }( ^刀具要加导条,挤光和撑固,以便加工到第二,三,四孔的时候刀具不产生震摆现象。如有条件的话可以采用镗排 ...

9 B  o- V$ a) r0 b0 W0 O$ [其实,我们也考虑批量的时候用带导条的金刚石镗刀,精镗的时候分两步:第一步,先用带导条镗刀精镗第一、二阶孔,做导向作用。因为第一阶只是个半圆,不足以完全导向;第二阶才是整圆,才能完全导向,所以第一刀要精镗到第二阶。第二步,用跟加工深度等长的导条镗刀直接精镗到底。听说现在很多汽车缸体的凸轮轴孔都是这样的加工工艺了。5 s, i% c9 M7 `
      这两把刀的公差要注意:工件的尺寸是21(0.007~0.028),第一把镗刀的尺寸接近工件的上偏差,这个要根据刀具的制造精度,如果你跳动都有5μ,那从理论上讲,最少也要降低10μ,我们找的比较好的一个日系厂家,他们设计的刀具公差是0.020~0.023;第二把镗刀的尺寸要比第一把公差小,0.020~0.015,这样,第一把镗刀才有导向作用。
4 T2 C+ }5 Q3 s7 o) {, \     我们因为现在还是研发试验阶段,不敢订制那么专用的刀具。单是这两把刀具,厂家的初步报价都要20万左右。/ e! ^; t3 @% j

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使用镗排可能初其投入会小一点  发表于 2011-11-25 17:12
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7#
 楼主| 发表于 2011-11-25 21:41:33 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-25 19:30 5 d' V" I7 e5 p, z9 I. C" J9 C
好贵哦,买日研的还是不二越的刀?不是20万日元吧?

6 t# x7 M# r) K% K5 P* M, X是RMB,好像还没报刀片的价格{:soso_e101:}
4 M# |$ o& x  T$ `2 N, K1 y
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8#
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:02:50 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-26 13:16 * |- H1 q' B0 X' V2 M) R1 c8 _9 N7 s
这样调试和加工人员的压力好大哦……一把刀就是十年八年的工资。我看还是用挤压吧…好歹一把日本速技能的滚 ...

: B: ^, I5 w# _/ y8 ~, N/ g2 C对啊,有时订一把非标刀具要等3~5个月,很拖时间。样件也是专门请人溶模铸造出来的。都不便宜,周期都长,如果试验前期工作出错,不单只金钱浪费了,更重要是时间浪费了。
/ \( |2 i' D2 W* W
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9#
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:12:23 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2011-11-26 14:02
' x+ W* ~( n: q' L* h' x* K对啊,有时订一把非标刀具要等3~5个月,很拖时间。样件也是专门请人溶模铸造出来的。都不便宜,周期都长, ...
9 o9 U. g8 d7 ?: E5 }5 C$ V  I4 c2 H
我们不是不想用一些简单的方法,我们也只是等产品开发比较成熟,有把握的情况下,再来自己做验证的。我们不单是验证产品,而且也是验证加工工艺和可行性,也就是尽量按批量生产时的情况来模拟。所以,很多时候工艺不能改,只是刀具有时候可以降低一下要求。比如计划批量时用镗的,而且是带导条的,在试验时,考虑成本、周期、和风险,我们会稍微降低要求,用接近标准的、简单的镗刀来加工。{:soso_e100:}
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10#
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:50:37 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2012-1-12 21:48
5 a, x5 K9 m, w  l; x) [有个不规范的办法,也是有一次没办法搞出来的,就是一个孔镗出后用手感觉还不错,很光,但用内径量表测量时 ...

. J6 Z  \" T: h- F+ p谢谢!这个我们也试过,重复镗的话,孔径会偏大一些,表面一般都是会光滑一些,但不完全是——有时候会变得更粗糙。
4 d# M) x3 l) D我们分析可能有以下几个原因,不知道是否正确:4 A" t* o, W3 z6 y/ F
1.铝合金塑性变形量大,受挤压容易变形,导致镗出的孔偏小。重复镗,余量少,类似重新滚压或磨,孔径有所扩大。但这样磨出来的表面容易差,所以,切削液浓度增大,润滑性加强,表面应该会好些。(我不知道你们切削液更换前后有什么不一样)。& a3 S! @& O1 P
2.塑性变形大的情况下,断屑不是很标准的剪切,而是接近一种拖曳断屑,因此表面不光滑,或者摸着光滑,但不亮。针对这一项,后面我们准备用小圆角(0.2或以下)镗刀片,再用高转速(4000转以上)去试验,不知道你们有没有这样试过,或者你们感觉行不行?3 |" t( ?& w& D! e( O. m4 v
另外,有一种情况,就是镗的很好的一个内孔表面,出现一个很小的凸点,我们怀疑是积屑瘤从刀尖溢出留下来的。不知道各位有什么看法?
, K2 a) C: q% ^3 l  Q
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