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标题: 不锈钢球锁外球自动切边机,本人做的 [打印本页]

作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-22 15:40
标题: 不锈钢球锁外球自动切边机,本人做的
本人前段时间做的一台自动切边机,主要动作就是给冲床拉伸好的304不锈钢产品切边,总得说来效果还可以,速度最快也可以达到60个\分钟,但偶尔有卡料的情况,另外就是切好的产品和废边料分离比较难搞。希望必威APP精装版下载的高手给点意见。


http://v.youku.com/v_show/id_XMjk2NzQ1NDI4.html

作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-22 15:42
说是做,其实确切点说是在原有的基础上改进了一下。
作者: qijianhui    时间: 2011-8-22 15:57
做的不错,顶一个
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-22 16:05
qijianhui 发表于 2011-8-22 15:57
做的不错,顶一个

谢谢关注!
作者: tjtpcowcomcn    时间: 2011-8-22 18:06
不错啊,挺相信的说明,还有视频呢!
作者: 留在未来    时间: 2011-8-22 18:15
这东西看着吓人,在我们这估计难过安全主任这关,何不做成全自动的呢?
作者: 留在未来    时间: 2011-8-22 18:16
哦,没看到后面,后面原来是改了。我以为只是前面的人工呢。
作者: 315717    时间: 2011-8-22 18:45
减少或减轻弯腰动作,我觉得会更好些。
作者: 顺德东方红    时间: 2011-8-22 19:10
切完后。。加多个推料的向外推废料行不。。。。
作者: 843702845    时间: 2011-8-22 19:47
加个自动供料 和切段屑分离装置就完美了,效率上应该还可以,速度提升的空间不大了,排屑处加个吹气可能能减少卡料现象吧
作者: jixie000    时间: 2011-8-22 21:20
做个自动送料机,然后人工分离产品和废料
作者: ziqi009    时间: 2011-8-22 21:44
挺不错的啊,就是累了那位小哥,来来回回的拿料。
你那料是推上去的,加一个弹簧之类的装置应该就可以把废料推出了啊。
作者: ziqi009    时间: 2011-8-22 21:44
挺不错的啊,就是累了那位小哥,来来回回的拿料。
你那料是推上去的,加一个弹簧之类的装置应该就可以把废料推出了啊。
作者: yangyouhua    时间: 2011-8-23 09:15
顶一个,                  
作者: 張岥    时间: 2011-8-23 10:27
先看后评论……
作者: sunbdxingheng    时间: 2011-8-23 10:41
确实人操作还不是很舒服,放料口太高,需要不断得弯腰
作者: mato    时间: 2011-8-23 10:42
做得不错啊,效率还蛮高的,顶一下。
作者: yangerhui002    时间: 2011-8-23 11:56
支持一下
作者: 鑫泽    时间: 2011-8-23 11:57
这个给料机构我在轴承厂见过 貌似比你这还要先进一些 可以借鉴一下
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-23 13:33
留在未来 发表于 2011-8-22 18:15
这东西看着吓人,在我们这估计难过安全主任这关,何不做成全自动的呢?

因为是小企业用,他们给不起价,我当时也建议做全自动。
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-23 13:36
843702845 发表于 2011-8-22 19:47
加个自动供料 和切段屑分离装置就完美了,效率上应该还可以,速度提升的空间不大了,排屑处加个吹气可能能减 ...

用气吹方式排屑和分离应该是不错的,谢谢你的提意!
作者: 石油小弟    时间: 2011-8-23 14:44
比原来那个强多了,往里面放料的时候可能有一种子弹上膛的快感。。
作者: 真的是哦    时间: 2011-8-23 15:30
不错呀,............
作者: 624482747    时间: 2011-8-23 16:49
楼主可以改进一下,做成自动上料的话那就比较自动化了,要一个人上料其实跟没改进是差不多的,只是人比较轻松一点,但要经常弯腰上料就是了
作者: 无锡锡通    时间: 2011-8-23 17:02
是不是后面在接一个自动上料的机 会更加好点?
作者: fmdd    时间: 2011-8-23 18:39
在供料斜道前段用带式提升机上料,配合几个小气缸来分拣方向,上料效率可以提高,减轻工人劳动强度

切割轮不动,使用偏心式滚轮架做夹具,让其做偏心摆动,加工效率还可以提高约一倍,不过结构要复杂了

上料卡滞多因为飞边毛刺造成的,你的料道为钢板结构,接触面积大,毛边容易挂住,你可以使用几根钢丝来做料道,尽量避开工件有毛边尖角的地方,减少接触点,上料会顺畅很多
作者: xuh3888    时间: 2011-8-23 19:19
唯一的遗憾是不能自动放料。
你可以增加一个送料装置。
作者: 湖北的旱鸭子    时间: 2011-8-23 21:20
成品和切下的环形削在排料槽上开几个迷宫口就搞定了嘛!用不着浪费压缩气呢!
作者: 龙九禅师    时间: 2011-8-23 21:50
安全是个大问题  建议考虑
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-23 21:55
湖北的旱鸭子 发表于 2011-8-23 21:20
成品和切下的环形削在排料槽上开几个迷宫口就搞定了嘛!用不着浪费压缩气呢!

谢谢你的意见,但是有个问题,废料在设备调慢一点时是滑下来,如果快一点就是滚下来了,想过在出料口分拣,但难实现。

作者: 湖北的旱鸭子    时间: 2011-8-23 22:05
zhaotingzhou 发表于 2011-8-23 21:55
谢谢你的意见,但是有个问题,废料在设备调慢一点时是滑下来,如果快一点就是滚下来了,想过在出料口分拣 ...

想让废料倒下来还不是很简单的事情嘛~
在出料口上方加个活动挡板,限高的那种,重的成品撞上时打开,那个小铁环不倒叫过不去就好了嘛~
一级不成做两级,搞不倒它我还不信呢!

作者: 龙九禅师    时间: 2011-8-23 22:15
做个自动上料  一个人可以照看3台机器  回收成本很快的 呵呵  可能你客户没有那么大批量吧

现在人身安全问题是很大的问题  不要掉以轻心为好、
作者: quanxi1215    时间: 2011-8-23 22:23
学写了就,谢谢分析
作者: 吴羽    时间: 2011-8-23 22:49
脑子够灵活 不错不错                     
作者: 小虾的大海梦    时间: 2011-8-23 23:10
牛啊    这位大侠很厉害呀    崇拜呀
现在很多企业都根据自己的产品特点自制或改装专用设备,做些电控和工装,效果都是很好,成本也不高
想大侠这样机电都懂的是很牛的,值得搞设备的学习了
作者: jd226    时间: 2011-8-23 23:30
不错,顶一下
作者: ziling    时间: 2011-8-24 10:25
还可以   就是加料太费气了  
作者: lxb6411    时间: 2011-8-24 20:59
比原先的看着要放心多了
作者: wuql02    时间: 2011-8-24 21:09
做得挺好的!效率应该不错
作者: 一号座    时间: 2011-8-24 23:11
我建议挂个小磁铁  能吸起废料却不足以吸气工件~然后配一个刮走废料的小装置~
作者: wbk_001    时间: 2011-8-25 08:06
没图片,没视频
作者: 学习进步    时间: 2011-8-25 09:06
任何设备都是一代一代改进,推陈出新,机器代替人工,走向自动化。楼主设计很好,这是向自动化发展基础。送料口再低些,去掉人低头猫腰动作会更好。
作者: 无心2010    时间: 2011-8-26 08:34
呵呵,很好,给楼主个建议,既然老板不舍得出钱做全自动的,那你就给小哥搬张桌子和凳子,把料放在桌子上,小哥坐在凳子上上料,再拍视频,这样广大社友就不会为小哥鸣不平了
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-8-26 16:02
小虾的大海梦 发表于 2011-8-23 23:10
牛啊    这位大侠很厉害呀    崇拜呀
现在很多企业都根据自己的产品特点自制或改装专用设备,做些电控和工 ...

谢谢!      
确实搞非标牵涉到的知识面很广,
大家利用这样一个平台多探讨、多交流,
共同进步。

作者: 季春桦    时间: 2011-8-27 07:23
很有创新看似小事但是能做到半自动化也不错
作者: lingwei    时间: 2011-8-27 08:19
确实人操作还不是很舒服,放料口太高,还需优化
作者: 枫儿/mg漂漂    时间: 2011-8-27 20:04
给力

作者: NING    时间: 2011-8-28 08:21
应在废料前端的那个装置上加一个弹销,产品切好后把废料弹出。
作者: sanpangd88    时间: 2011-8-28 20:48
真厉害,六天前的视频就看不到了
作者: 俊锋川    时间: 2011-8-29 11:45
哇塞 这速度  真快
作者: ljc7605    时间: 2011-8-29 12:59
比人工切效率高很多啊!
工人多赚不少工时!!!
不错!!
作者: tqsyf    时间: 2011-8-29 14:27
很不错!!!!!!!!!!
作者: xiaokaishi    时间: 2011-12-17 21:20
不错,我顶一个,呵呵
作者: xixihaha568    时间: 2011-12-17 23:12
             很有才呀
作者: 夏夜星空    时间: 2011-12-18 14:15
楼主牛人,求背景音乐
作者: cctvhz    时间: 2011-12-18 19:24
如果有大冲床,这类东西没有必要做二次加工,连模具拉伸出来后,最后一步使用旋切结构,
切出来口又平,又能保证质量,而且省钱,省人工,
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-12-18 20:22
cctvhz 发表于 2011-12-18 19:24
如果有大冲床,这类东西没有必要做二次加工,连模具拉伸出来后,最后一步使用旋切结构,
切出来口又平,又 ...

单旋切的模具倒是见过,不过还没有见过连续模加旋切的。想想应该可以,不过成本不低啊!{:soso_e100:}

作者: 超哥晒    时间: 2011-12-18 20:28
好多钱一台?
合适来点
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-12-18 20:30
超哥晒 发表于 2011-12-18 20:28
好多钱一台?
合适来点

呵呵!这里讨论技术不谈价钱?{:soso_e113:}
作者: 超哥晒    时间: 2011-12-18 20:31
zhaotingzhou 发表于 2011-12-18 20:30
呵呵!这里讨论技术不谈价钱?

技术好晒,我打算做个东西, 你到时候来帮我做电路


作者: zhaotingzhou    时间: 2011-12-18 20:33
超哥晒 发表于 2011-12-18 20:31
技术好晒,我打算做个东西, 你到时候来帮我做电路

非常愿意!在能力范围的事没问题!
作者: 超哥晒    时间: 2011-12-18 20:34
cctvhz 发表于 2011-12-18 19:24
如果有大冲床,这类东西没有必要做二次加工,连模具拉伸出来后,最后一步使用旋切结构,
切出来口又平,又 ...

看似很懂一样?
广东中山市某某镇是全国五金产业基地。连这个都不知道?

作者: 冷雨轩    时间: 2011-12-18 20:36
做的不错,顶一 个!!!!!!!!!!!!!!!!!!

作者: 超哥晒    时间: 2011-12-18 22:15
zhaotingzhou 发表于 2011-12-18 20:33
非常愿意!在能力范围的事没问题!

你加我q
1036542808.

作者: 251429871    时间: 2011-12-19 09:43
楼主做的不错,有一个问题请教楼主,就是那个刀片会不会有磨损啊,304不锈钢的料毕竟也是比较硬的,当刀片磨损后,是不是要调节刀片的高度跟切割的速度?
作者: 春风吹    时间: 2011-12-19 09:58
不错,顶一下         
作者: cctvhz    时间: 2011-12-19 15:53
超哥晒 发表于 2011-12-18 20:34
看似很懂一样?
广东中山市某某镇是全国五金产业基地。连这个都不知道?

我98年刚出来打工就是在中山小榄,那时固力锁厂很有名,后来我在东凤镇也进了一家锁厂,300多工人,是做球形锁的,也做宾馆用的那种磁卡锁,插卡的,里面都所有的锁五金配合基本是用冲压单冲做出来,我一个老乡还被冲了半截手指,
所以也知道一二,
说到冲压中山边边确实是比不上深圳,东莞,在冲压技术方面远落后于这边,所以很多厂现在都还是在利用单冲机搞,因为开模周期短,模具费用低,所以很多厂都不会舍得搞入去搞模具开发,引进机床和设备,
时至今日企业可能也知道有这种技术吧,但买设备和模具费,并不是一般厂家都愿意去投入的,


作者: ╮诸、小飞。    时间: 2011-12-19 17:13
看起来不错,可行。呵呵
作者: zfy2008    时间: 2011-12-19 17:18
赞啊,和你相比,我真是惭愧啊
作者: yy1028    时间: 2011-12-19 18:29
是在原有的基础上改进了一下。
作者: 聂俊    时间: 2011-12-19 18:39
不错的,这个跟客户很大关系,没必要求完美
作者: ι祂叫jün、    时间: 2011-12-19 18:39
会不会不安全?????
作者: 折线    时间: 2011-12-19 22:33
放料口太高了,个人愚见,可以用传送带送料,降低送料口
作者: okmeiyou    时间: 2011-12-19 22:52
very good啊。
在切断杯子的下方,加个倒v型导槽, 废边料跟工件分开滚下来。因为推头有向后拉的动作,再加上工件自身重量,倒v的导槽尖端稍微偏向工件侧,,这样边料应该不会跑到工件侧了,然后在你滚下来的槽,中间加一块隔板隔开工件和边料即可。

有机会合作合作。本人也是搞这行的。
作者: zhaotingzhou    时间: 2011-12-21 19:22
okmeiyou 发表于 2011-12-19 22:52
very good啊。
在切断杯子的下方,加个倒v型导槽, 废边料跟工件分开滚下来。因为推头有向后拉的动作,再加 ...

谢谢指点!{:soso_e181:}!不过我们最后的废料分离方案是将料槽做成90°圆弧过渡转弯的,并且在转弯处平底面在侧壁上开一比废料稍微高一点的缺口,这样产品就转向到另一方向,而废料沿缺口出来。看了大侠给的意见才觉得我们做的笨了点,希望有机会多交流。
作者: -弧王    时间: 2013-5-21 22:40
自动的好是好,调刀有点难,最怕双边,
作者: 香烟与损友    时间: 2013-6-22 09:59
不错
作者: a261757453    时间: 2013-6-22 15:26
原来是一个人坐着弄,现在是一个人站着弄...如果一个人可以看二台机了.那还不错....
作者: zhaotingzhou    时间: 2013-6-22 15:34
a261757453 发表于 2013-6-22 15:26
原来是一个人坐着弄,现在是一个人站着弄...如果一个人可以看二台机了.那还不错....

现在是一人看3台机了,用振动盘送料的。工人说现在比以前轻松多了。

作者: lixiaoxiao    时间: 2013-6-22 19:50
放料的加个自动上料的就不错了
作者: 颜龙云    时间: 2013-6-22 21:54
减少或减轻弯腰动作,我觉得会更好些。
作者: zhj429    时间: 2013-6-26 16:04

作者: RAJRLZD    时间: 2013-7-5 23:31
觉得不错,刚转入非标这行,学习学习!
作者: danver    时间: 2013-7-6 10:46
貌似并没有减少多少劳动强度
作者: yoyozne    时间: 2013-7-9 14:04
不错,顶一下,还有视频
作者: SaviorGD    时间: 2017-3-11 23:30
上料的人心好累有没有
作者: SaviorGD    时间: 2017-3-11 23:30
上料的人心好累。
作者: 随云777    时间: 2017-3-14 16:53
学习学习
作者: s1h2g3    时间: 2017-3-14 17:11
这个设备先不说其他的,安全方面是个大问题。
作者: FKUEDEJXSQ2    时间: 2023-10-9 13:58
不错 有问题是好的学习机会




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