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标题: 渗碳处理后工件断了 [打印本页]

作者: 徐雪峰SD    时间: 2009-12-11 15:58
标题: 渗碳处理后工件断了
我们用的材料是:20CrMnTi,渗碳淬火,渗碳层厚度是0.8~1,表面硬度是HRC58~62,心部硬度不低于HRC35,这一批中有一件出现裂纹,我们用力将其压断,图片如下,请问大侠,这是怎么回事,这加热处理厂的产品质量一直不错的。[attach]158213[/attach][attach]158214[/attach][attach]158215[/attach][attach]158216[/attach]
作者: 土豆-HZ    时间: 2009-12-11 16:10
渗碳淬火后没有进行回火处理吗?
作者: 冰雨纷飞    时间: 2009-12-11 16:21
高频淬火之后一定要回火,回火的温度要控制好。我想你可能没有回火。如果没有回火这个产品是非常脆的,用力一敲就会断掉的。如果回火了,并且有60的硬度,我想无论如何是拉不断的,除非是上拉力试验机。5 R7 a, F6 j4 I, w) v
如果过程管理不好,回火的工序很容易被遗忘的。
作者: 徐雪峰SD    时间: 2009-12-11 16:40
有回火的,而且这家公司一直以来的质量不错,我们也是与他们合作一年多来第一次发现
作者: 机车战士    时间: 2009-12-11 16:55
如果排除热处理的问题,可能是你工件本身有缺陷,再有就是看你的工件有个孔,是否加工的时候太深,热处理的时候那个地方太薄了。
作者: 三脚猫    时间: 2009-12-12 08:59
这家热处理厂的产品质量一直不错,这一批中有一件出现裂纹。1 ]* c& h/ B8 ], }- h) b- `( N
; j* Q% N. I3 s9 W/ H
也算正常的!!!1 Q6 D3 K, p- n6 t
一批中只有一件,很难分析出原因的. ?8 V. Z- [  b9 ?3 p% E
3 j$ M6 \( i: i) q8 x. U
渗碳空冷???----减慢冷速
作者: iamqius    时间: 2009-12-12 10:14
同意楼上的观点。
作者: zhiliangbu    时间: 2009-12-12 16:34
同意6楼的观点。
作者: zht_udb    时间: 2009-12-13 08:00
断裂的原因有可能是材料有问题。
作者: 玲珑在线    时间: 2009-12-14 13:10
不看工件不知道,一看工件吓一跳。(呵呵,说笑了)6 u- J: P& A6 @1 @+ j0 R2 J
其实看到工件我们应该知道,这个裂纹处不但是我们热处理的应力集中点,同样也是我们加工时的应力集中点,而且我们在从这个工件上可以看出,一旦材料组织在此处出现问题的话,后果是比较严重的,我想问搂主,为什么那个R圆角为什么不弄大一点,一头的沉孔为什么就打到最细那端为止?要知道在设计上这样也是不太合理的。
作者: p_p_5566    时间: 2009-12-16 21:55
和楼上有同感,应力集中,还有那个孔是不是钻的有点深,在成这个部位薄弱,渗碳淬火后造成该部位全部淬硬。
作者: yang1981    时间: 2009-12-17 10:58
一年多 才有1个开裂的 不是很正常!这家热处理还可以。一件开裂很难找到原因,开裂的地方时应力集中点,为什么孔打倒应力集中点,不能深点或浅点。
作者: g15283112811    时间: 2009-12-18 22:39
10楼说的非常正确




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