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标题:长轴高频热处理弯曲 ---紧急求助 [打印本页]

作者:我在飞 时间:2009-11-20 08:33
标题:长轴高频热处理弯曲 ---紧急求助
附图为我生产设备使用的空心长轴(外径100MM,壁厚10MM,长1666MM)。原使用40Gr调质加工后表面氮化处理,表面硬度可以达到HRC45。近期40Gr材料的钢管没货,想改用45#钢调质,机加工后高频热处理再磨,但是轴高频热处理后严重弯曲,在磨床上用百分表测跳度超过4MM。报废。请问这类轴怎样热处理才能不弯曲?谢谢!
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-20 09:27
你整个工艺过程有问题,这种钢管表面处理都有这个问题,
- o1 Q2 x3 }2 c1 a
3 H0 C2 Y, { w! n" d" O你解决的办法有如下:
+ f$ m1 i( z% \' {1 不整个长度表淬,分段试验一下,局部不表淬,不影响使用,
+ X: L! [2 ?, J1 O 4 e6 I- U" X* ~3 B- i# Y- E. t
2 调高频率,使热量趋于表面,立式快速均匀冷却,不可水平冷却,
作者:我在飞 时间:2009-11-20 09:55
你整个工艺过程有问题,这种钢管表面处理都有这个问题,
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8 z( l+ F, Z/ X1 K1 O' k你解决的办法有如下: 0 W+ T& A: T6 O# n" t
1 不整个长度表淬,分段试验一下,局部不表淬,不影响使用, 9 p, r- K- k+ @

7 \5 Y6 ?4 b, o* k0 _/ _) b# a; ~2 调高频率,使热量趋于表面,立式快速均匀冷却,不可水平冷却, " Z* g' d; z' ^( ?
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 09:27

2 L6 t3 b" l6 m A
" P* u+ x9 \6 H- K8 G3 l谢谢过街蛤蟆大侠的建议,我再试试分段淬火。
- @5 G' X1 ~* G, z4 y4 ~频率已调的很高了,也是垂直加热和冷却的。
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-20 11:06
这种东西就这几个办法,分段,表热,速冷,立式,还不行,只能打回原工艺, 7 j: Q& G0 M9 i
我在现场这类东西见的很多,有些是原始工艺缺陷,很难处理,
作者:冷水黄金 时间:2009-11-20 11:17
本帖最后由 冷水黄金 于 2009-11-20 11:19 编辑 0 t9 P& ^8 a* u3 z) e0 e2 j

. L- {* G2 N2 Z6 y. V好象工艺太简单了吧?
" u1 p5 V4 q2 f0 R9 H
! B& k- t8 z7 h4 T- @蛤蟆说的那个只是粗略,还是请工艺高手编个详细工艺,毕竟件很大,费了可惜。
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-20 11:39
现在他的那个工艺,谁高也没有太多的办法,主要是热变形,这个没法严格控制,和材料自身有很大关系,在下玩无缝管,略知, + O0 i8 z) a8 i! c3 T0 t3 _, I
我们现在玩这类东西,有时是采用陶瓷化处理,表淬难以控制,
作者:我在飞 时间:2009-11-20 11:58
请问过街蛤蟆大侠陶瓷化处理是怎样的表面处理工艺? , j" f/ A# v& y! l& ]8 f. U$ Q
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我的轴可否采用氮化处理替代高频热处理?
2 q1 j' q# b3 g0 Z, w7 n9 N * v& Y6 f ]: {5 B2 u5 B
谢谢!
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-20 12:11
45钢一般不氮化,效果不很好,现在表面硬化的措施很多,有激光覆涂,但硬化层浅,用离子渗透也可以,但比较贵,还有其他措施,关键看你成本与效果的综合,陶瓷化现在用的比较多,你在网上一找很多,河北和北京都有,价格差距很大,要自己衡量一下,到厂里看一下,哪个你合适,
作者:扬天测量 时间:2009-11-20 12:44
一定要高频吗?普通炉子不行?
作者:我在飞 时间:2009-11-20 13:40
过街蛤蟆大侠您好 ; c1 ~3 ]% k: c; j0 n+ @1 p* R* @

0 w6 n! S$ [( |7 ?! }我说的氮化应是离子渗氮,与您说的离子渗透是同一种工艺吗?我上午试了一根轴,表面硬度在HRC38左右。
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-20 14:15
你好,离子渗透是另外一个工艺,一般可以渗透碳化硅等材料,价格比较贵,按面积收费,硬度到55没什么问题,
作者:我在飞 时间:2009-11-20 15:50
公司有闲置的液压站和油缸,我已安排车间今晚加班做一台简易调直机,我试试是否可以调直,如可以,问题也就解决了。
作者:小白菜 时间:2009-11-20 16:02
听说盐炉淬火变形很小,但没用过,不知怎样。
作者:我在飞 时间:2009-11-20 16:36
听说盐炉淬火变形很小,但没用过,不知怎样。
7 g1 Q Q3 i& B* ` 小白菜 发表于 2009-11-20 16:02

7 L! y3 o2 d% g+ `/ F( Y" L9 q# T $ B/ @1 a+ L7 A* d2 o7 k/ x4 J# t
这个轴需要表皮硬,淬火只能高频了
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-20 16:58
数量少就可以压力调直,要点技术,用锤打也可以,更要技术,手艺, / J; G) ^( @5 n3 a& V
变形量不能大,大了可能有皮下裂纹,要小心,重要件要慎重
作者:我在飞 时间:2009-11-21 11:21
谢谢过街蛤蟆 大侠的提醒,我会注意的。调直机还需要些时间,这台设备有13根这样的轴。料已下了,死马当活马医。再不行就换料了。
作者:过街蛤蟆 时间:2009-11-21 11:38
没有太多的办法,我以前玩过分段表淬,也费时费力,总体成本不值,
* Q8 V' a9 J* D" l( w淬后矫直,重要件不敢,不敢糊弄人家。
作者:三脚猫 时间:2009-11-21 13:34
1、近期40Gr材料的钢管没货,想改用45#钢调质,表面硬度HRC45。 / b R2 F- y: s* h# Q% G( j
2、机加工后高频热处理再磨,但是轴高频热处理后严重弯曲,在磨床上用百分表测跳度超过4MM。报废。 % w5 l8 {: U v" v
3、请问这类轴怎样热处理才能不弯曲?谢谢
7 m1 I4 u! ~- \; a. \ # l0 m8 q' C7 k. q5 t
1、45#钢不适用
7 @2 ]9 m2 P- F' ]9 G4 y. K2、中间管子没透气孔,建议轴头上打透气孔
9 \+ B% l, ^. \ ?1 @! z3、(先搞试验)建议分成三体,热处理后再焊接,再加工 / @- R/ g) Q: F# y* u
4、校直后要去应力退火 3 M8 [) j8 K7 b c( w O) q* w
5、无法保证校直后不留黑疤
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http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... B%C8%FD%BD%C5%C3%A8 3 T2 q; N, t. x! `" ?; l) p5 m- l

+ v8 a: h `3 C http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... B%C8%FD%BD%C5%C3%A8
作者:我在飞 时间:2009-11-21 15:22
三脚猫不愧是热处理高手,谢谢您的建议。我打算后天调直机搞好了再试试。
作者:zht_udb 时间:2009-11-26 11:36
激光淬火能解决此类问题
作者:德捷力/黄生 时间:2009-12-8 23:16
有没有考虑过使用TD表面处理
作者:河边小舟 时间:2009-12-8 23:50
这种东西就这几个办法,分段,表热,速冷,立式,还不行,只能打回原工艺,
1 ] U$ Y7 I2 K1 |我在现场这类东西见的很多,有些是原始工艺缺陷,很难处理, Q1 k7 t. B4 w! p+ h
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 11:06

# ?; v: @1 k9 U# g4 \9 l0 W2 l很全面,再加1个排气孔试一试。
作者:草原蒙狼 时间:2009-12-9 07:56
我们公司也有高频热处理的设备和要做的工件,我看他们都是处理的粗加工产品,变形量也很大,再精加工完就行了。冷却有风冷和油冷的,工件不同。 ! M4 N' }1 x% K; v& r4 W
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楼主的是否也可以先测一下变形量,然后做一次粗加工,把变形量留出来,待高频热处理完,再精加工到图面尺寸呢? + h- W8 o6 X& l* J" v
7 v, j. z/ K. ^; K, r
不懂,仅参考!
作者:meryfain 时间:2013-1-17 21:36
调质没有变形么?
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