数控设备是技术密集型的产品,要想迅速而准确地查明原因并确定故障部位,是有一定难度的。但只要认真阅读维修说明书并结合个人的工作经验,也不难发现和解决问题。现将我的一些维修经验介绍给同行们参考。 3 Q: R; d8 ^0 p" Z' H" N
2 ]0 G$ H7 a8 ?% i3 k% F: v
1 NC系统开机后“死机”
. u x* k5 X6 s$ L; V! b# n# Z4 b7 L9 f, p& Y( b3 V
我公司有一台德国OVERBECK外圆磨床,数控系统采用E44NC。开机后,CRT显示“+0.000”,且不断闪烁,而在正常状态下应显示“+0.005”。按操作面板上“TEST”键,系统正常自检。但按压“PROG”键时,屏幕没有任何数据显示。打开电气控制柜,发现存储板上有一指标灯不亮,这表明存储板上的数据有丢失现象,可初步判定是机床参数丢失。在“PROG”方式下重新输入机床参数后,故障排除。
8 q; `% W! R: |/ ]* I3 D$ n% T( \6 l, X" _% M/ b1 o
一台美国BRYANT公司的外圆磨床,数控系统采用BRYANT Ⅲ系统,PLC采用GE FANUC SERIES ONE。开机自检结束后,液压系统无法启动。打开电气控制柜,发现PLC-CPU上“Battery”灯亮,“RUN”指示灯不亮。阅读维修说明书,“Battery”灯亮表示保持CMOS RAM中用户程序的电池低于2.4V。关机更换一新电池后再开机,PLC-CPU上“Battery”灯灭,但“RUN”指示灯仍不亮。把编程器接入PLC-CPU相应的接口上,发现编程器屏幕没有任何显示,而在正常状态下,应显示地址号“0000”。检查电源单元正常,初步判断是CPU模块故障。采用“替换法”并重新输入用户程序后,再开机,“CPU”指示灯亮,机床恢复正常。
1 K3 Y; S' I: O Z. o* Y8 K1 @6 o: T3 w/ y/ Y/ n) X# ^- [
2 加工循环工作中出现的故障
' y% _8 Z: A! D( k9 |
- p" @. E7 e% e3 G: F, O/ U, S' X 我公司一台美国真空干燥机在未到定时时间的情况下,出现3组抽真空电磁阀同时停止工作的故障。该机采用GE FANUC SERIES ONE PLC。利用编程器的“MON”功能,检查用户工作程序正常,相应的输入和输出信号正常,可排除控制器内部故障。分析用户程序梯形图,如果有一组的抽气压力低于-0.07MPa(该压力是电接点真空表的指示压力),其它两组立刻停止工作。认真观察PLC输入状态信息,发现出现故障的瞬间,第2组的电接点真空表输入到PLC的信号“0002”先灭后亮,可判定该真空表的电触点接触不良。更换一新表后,再启动机床,故障排除。 # o3 F* ~8 i: {+ L: b
" }: j, N' D3 @% @
一台美国BRYANT内圆磨床,当自检画面结束后,在未拨开急停按钮(2PB)和按压按钮(1PB)的情况下,液压润滑系统却自动启动。查阅机床控制梯形图,“MCR”为主控继电器,“12M”为液压润滑控制继电器。打开机床电气控制柜,断掉机床动力电源,“MCR”仍保持吸合,即可判定是该继电器有故障。更换该继电器,系统恢复正常。 6 a$ }. e8 o9 u' v+ j6 \
' b8 j- J7 y8 \: M6 j; M' e9 @) o4 {3 与检测装置相关的故障
# `( P0 F! |% \3 Y- k/ B" D D. s! B# \$ E5 R! g$ v4 w
一台瑞士产纵切自动机,控制系统采用西门子8MC。启动机床后,CRT出现“222”(SERVO LOOP NOTREADY)报警,同时发现Z轴直流放大单元上“Fault”红灯亮,初步判断伺服放大单元有问题。采用“替换法”更换一新伺服放大板后,在空载运行时,机床工作正常。但加负载工作时,CRT又出现“222”报警,伺服单元上“Fault”红灯仍亮,即怀疑是伺服电动机有故障。该机床伺服电动机与测速发电机做成一体。用万用表测量电动机阻值正常,测量测速发电机绕组电阻达数百欧,并且随着旋转角度的变化,阻值也发生变化,可判断是测速机故障。拆开测速机,发现电刷卡阻。小心地将电刷拆下,在细砂纸上打磨几下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。开机,伺服单元上“Fault”指示灯灭,表示机床可以正常工作。但工作几天以后,CRT又出现“104”(位置环路硬件故障)报警,因此可以认为故障发生在位置反馈环节。用手拨动位置反馈编码器,联结无松动,有损坏感觉。用示波器测试编码器输出波形,发现有一组脉冲输出幅度太低。更换一编码器,开机后故障消除。
# p- C$ N/ \, d& R4 n$ {# D5 D1 }+ q8 A& ]2 u9 |- [$ u
一台美国BRASON公司清洗机,开机初始化操作中,工作头不能返回基准点,且出现“E3”报警。检查机械部分正常,可初步判断是编码器故障。将编码器拆开,发现编码盘已变形。更换一新编码器后,故障排除。 1 A/ ]. u5 g" L1 q v
8 W$ n# m6 W2 ]$ b# C/ \8 j 由于编码器与机床的零点密切相关,因此,机床恢复正常后,还必须调整零点。对于此类故障应特别引起注意。 |