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标题: 液压泵严重磨损原因分析及改进 [打印本页]

作者: lisong8891    时间: 2009-5-20 08:16
标题: 液压泵严重磨损原因分析及改进
液压泵严重磨损原因分析及改进
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故障现象及原因分析  
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! n) L3 N  ^. u, M  在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进:  
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  (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。  % k. r* m8 g+ _/ q9 ]) g

. a! I! g7 [  I  (2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。  & X" }( ]; d; }: J& q; u9 h: |

! z$ x) Z0 [0 S. S# u' X  (3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。  
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4 O) o. [6 e8 S6 `' [. V7 `  一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为:  
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0 O, S) P& V9 |( b. Y& x" q; C  a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。  - x2 y4 p* l2 ]1 [: b* m

$ d/ t. C# u, F5 e; u" \  b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。  $ r7 ?0 W4 l; ~4 N* k% e

7 }% p1 \2 b- q. I: X  W  c.液压系统设计不合理。由图1可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。  
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7 ~5 n9 Q) R& D  2 改进及效果  , Z( K2 J: i1 _$ Z6 M

7 J+ X; ]( K2 [* X9 E- v  (l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。  
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4 \2 b# b/ x1 g0 v/ A  (2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系  ) F4 H2 b% A: L# J3 I  F2 f0 h
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  列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。  - f+ }# G' j5 {5 D" x- t7 o2 h

$ z0 I3 o6 n. S! }# P# ]  H* I  (3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护
作者: ouyanghai    时间: 2009-5-20 09:55
学习了,谢谢了




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