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标题: 关于铝牌钻孔切断偏差,我是这样分析的 [打印本页]

作者: 麦哥123    时间: 3 天前
标题: 关于铝牌钻孔切断偏差,我是这样分析的
大伙看是否有道理。
我现在已经宣告失败,下狠心大改结构,改成切断后钻孔

作者: 麦哥123    时间: 3 天前
就算是这样推理,也得不出我只钻孔不切断,孔距误差并没有1mm这么离谱的结果
作者: 老范FXD    时间: 3 天前
钻孔工艺研究研究。
作者: cdhcn    时间: 3 天前
这跟3D打印机一样,之前公司买的一台远端送料的就很垃圾,动不动就堵了。
还是要近端送料或远近双送料。
或是像冲压模一样,留带料边在前面拉料走。
作者: UCHIHASASUKE    时间: 3 天前
麦总写得一手好字
作者: yuansushen    时间: 前天 09:23
麦哥123 发表于 2024-11-5 14:52
就算是这样推理,也得不出我只钻孔不切断,孔距误差并没有1mm这么离谱的结果

板是多厚的


作者: 599142655    时间: 前天 09:51
应该用两个滚轮夹着进料,也就是近端。一般的锯是从下往上升的,上面是压紧的机构。可以考虑钻孔跟压紧机构放一起,切和钻靠近。最左边做一个挡料块。
作者: ZHENG123456789    时间: 昨天 06:25
有没有可能钻头磨的不在中心?加上材料变形就会出现这种结果。钻最好有模压住导向
作者: 702736    时间: 昨天 08:12
假如拱起或凹下10毫米,会有影响了,可以加滚轮对限制
作者: cangzhoumj    时间: 昨天 08:18
张紧问题吗
作者: andyany    时间: 昨天 13:02
铝排是弯的,孔距是弯曲线的投影等分,精度满足要求。
锯断时,弯曲被矫正。
正弦波是铝排弯曲造成的。

对吗?
作者: 不进则退wp    时间: 昨天 13:48
本帖最后由 不进则退wp 于 2024-11-7 13:51 编辑

累计送料误差,你送料太长了,切断处再加个激光测距确定,程序逻辑送料到位再停,毕竟你后端有三处压紧。(缺点,送料伺服不能太快,会送过,之前做过一个后段有模具冲压的设备,累计送100次有1mm左右偏差,因为你机台实际装配精度不会太高,而伺服是死的)斜着装做好防护壳,计算时角度补偿一下。仿基恩士的好像800-1000一套,微信号:t1519029,以前用过,还可以,无锡一家仿的。




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