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标题: 小改善解决大问题 [打印本页]
作者: 远祥 时间: 2022-2-28 17:16
标题: 小改善解决大问题
本帖最后由 远祥 于 2022-2-28 17:17 编辑
该零件为汽车内部装饰件,有高光膜外观开发要求;
因高光模会放大钣金产品表面缺陷,因此该钣金在模具成型过程中不能有压痕、凹坑等缺陷!
如图为封样件产品,表面光洁如新!
但因冲模的凸凹模面有废料或杂物,该件在冲压成型后,导致该件表面产生压痕和凹坑;而且有高光膜在,一点点的细小压痕都会被放大!
为了解决模具上面的杂质;
我自己买来喷嘴、电磁阀片和管接头、管路,并找电工帮忙,制作了自动喷气管路;
当模具冲压完,工人取件后,可自动喷气的去除废料的效果!
以前公司的设计思路,模具就是一个铁疙瘩,里面什么气动、电气元件都没有,现在这个思路需要转变了!
后续大家在设计模具时,这种吹气的功能都记得增加,不管产品外观表面有没有高要求,这种吹气除废料的功能都是好的!
作者: 加肥猫devil 时间: 2022-2-28 17:30
非常的nice。我们的设备有些也会用吹气来保证清洁度。
作者: sunbetterwu 时间: 2022-2-28 17:36
很多工厂都是人工拿个气枪吹
作者: hitiger 时间: 2022-2-28 17:39
很好,
作者: 未来第一站 时间: 2022-2-28 19:56
“高光膜”学习了。
作者: 远祥 时间: 2022-2-28 20:23
作者: 韩寒11 时间: 2022-2-28 20:24
设备有缺陷是可以随时进行改造的,不过,也积累了以后做设计的经验,收获满满
作者: 远祥 时间: 2022-2-28 20:25
手动去吹,不能保证每次都会动作,操作者在批量生产时,为了赶产量,往往会忘记
作者: 远祥 时间: 2022-2-28 20:26
是的呢,后期整改就是难看些,也能用;
还是前期设计能考虑到,就完美了。。。
作者: 晓昀 时间: 2022-2-28 22:49
我们最近也因为供应商所攻外箱有脏污被客户退回。
作者: 热青茶 时间: 2022-3-1 08:20
以前有用来吹件,顺便吹渣,最后还是自动+手动,总有些渣是随机的。
作者: 无聊过客唱反调 时间: 2022-3-1 09:07
你这废屑乱飞,长期生产下来清理不是更难
作者: 朱GN 时间: 2022-3-1 13:49
要从根本上解决防跳屑的问题
作者: Ranger003 时间: 2022-3-1 14:33
学习了
作者: gfzms2590 时间: 2022-3-1 16:27
学习了
作者: 远祥 时间: 2022-3-1 16:36
有了自动做为保障,手动就可用来辅助了
作者: 远祥 时间: 2022-3-1 16:37
是的,如果工序排的好,像级进模,就能解决此类问题
作者: hehuoren666 时间: 2022-3-1 16:39
666
作者: 道治 时间: 2022-3-2 07:27
顶一下,学习了
作者: 辰音奈奈 时间: 2022-3-2 10:08
赞,看起来是个很小的改动,其实很关键。很多时候我们看不起眼的地方下功夫才能体现真水平,而人与人之间的差距就是这么来的
作者: 海龙号 时间: 2022-3-2 10:12
学习了
作者: 远祥 时间: 2022-3-2 14:57
模具侧边有废料盒,废料会被吹进去的
作者: 远祥 时间: 2022-3-2 15:05
曹工说的甚是有理!
作者: 无法言喻1977 时间: 2022-3-2 20:00
相当不错,楼主厉害
作者: wlj0202 时间: 2022-3-3 09:31
学习了,的确是个好主意
作者: stone7378 时间: 2022-3-4 10:17
学习了
作者: 救赎. 时间: 2022-3-4 13:02
你不解决这个问题一直存在,你解决的那么轻松 你的技术就不值钱了。。老板会觉得也没什么嘛。。。
作者: 毛毛蟲 时间: 2022-3-4 14:18
我以前做橡胶件的 这东西标配 有的还要用刷子刷一遍。。。
作者: 远祥 时间: 2022-3-31 18:17
不敢当,互相学习
作者: 远祥 时间: 2022-3-31 18:19
现在客户的要求已经不在仅仅满足于功能性要求,已经增加外观等额外特殊要求。
作者: 远祥 时间: 2022-3-31 18:20
所以说技术就是一层窗户纸,不捅破也不是谁能容易想法,捅破后大家就发现都很简单!
作者: 远祥 时间: 2022-3-31 18:21
是的,配上刷子就天衣无缝了!
作者: 淡然成风 时间: 2022-4-12 16:44
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