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标题: 有熟悉铆接冲压的大佬吗,求指点 [打印本页]

作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 11:46
标题: 有熟悉铆接冲压的大佬吗,求指点
如附件的图片,将两个五金件铆合在一起,将下层零件的两个圆凸台的材料向四周挤压,从而扣住上层零件,目前使用的铆针材料是CR12MoV,HRC58°,但是铆针寿命很短,只使用了2W多次铆针头部就被压平了,动力源是1.2T的增压缸,各位大佬帮忙看下是铆针材料不够硬还是说铆针的结构不行,怎么做寿命才长点

作者: 702736    时间: 2020-8-6 12:36
直径参数很要紧
作者: 夏毅风    时间: 2020-8-6 13:20
进来学习下
作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 13:29
本帖最后由 gou95247011 于 2020-8-6 13:30 编辑
702736 发表于 2020-8-6 12:36
直径参数很要紧



作者: 大萝卜    时间: 2020-8-6 13:37
这个地方可能采用旋铆更合适
压铆不是最理想的
作者: zxflyc    时间: 2020-8-6 15:21
你这想法是tox做法
作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 16:13
zxflyc 发表于 2020-8-6 15:21
你这想法是tox做法

第一次接触铆压,没经验,有什么好的想法么

作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 16:19
大萝卜 发表于 2020-8-6 13:37
这个地方可能采用旋铆更合适
压铆不是最理想的

哎,现在结构已经定形了,要改成旋铆结构的话,差不多要推倒重来了

作者: 大白小白    时间: 2020-8-6 16:20
702736 发表于 2020-8-6 12:36
直径参数很要紧

尺寸,材质,热处理都ok的话,我感觉头型很重要。

作者: 702736    时间: 2020-8-6 16:47
gou95247011 发表于 2020-8-6 13:29

CR12MoV,HRC58°,看了直径是4*2根,1.2吨,不是冲击的话,应该材料或工艺有问题,应力不是很大

作者: 未来第一站    时间: 2020-8-6 16:47
想看看,头部被压平后啥样?
作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 16:49
大白小白 发表于 2020-8-6 16:20
尺寸,材质,热处理都ok的话,我感觉头型很重要。

客户要求铆坑要是圆的凹坑,而且铆头形状大致方向应该没错

作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 16:51
未来第一站 发表于 2020-8-6 16:47
想看看,头部被压平后啥样?

(, 下载次数: 42)

作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 16:58
702736 发表于 2020-8-6 16:47
CR12MoV,HRC58°,看了直径是4*2根,1.2吨,不是冲击的话,应该材料或工艺有问题,应力不是很大

不是冲击,预压后剩余10mm高压行程来铆接,材料工艺也应该没问题,客户那边的手工线已经生产很久了,不过他们手工线的铆针10W次左右更换一次

作者: 702736    时间: 2020-8-6 17:40
做不到原来手工时的水平的话,也可改用高级点的材料,如硬质合金等
作者: 小胖子挤挤    时间: 2020-8-6 18:17
我觉得吧,这是工艺工程师的事情,可以考率降低压力增加5秒左右的保压时间。
作者: sovv    时间: 2020-8-6 19:06
这种方式没问题的,冲头用DC53,SKH-9,硬度80左右度的钨钢试试,冲头前端4.0那段尽量做短,
作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 20:12
|小胖子挤挤发表于 08-06 18:17我觉得吧,这是工艺工程师的事情,可以考率降低压力增加5秒左右的保压时间。
保压时间增长的话节拍就达不到了
作者: gou95247011    时间: 2020-8-6 20:13
|sovv发表于 08-06 19:06这种方式没问题的,冲头用DC53,SKH-9,硬度80左右度的钨钢试试,冲头前端4.0那段尽量做短,
之前想用钨钢来着,但是担心会裂
作者: 大萝卜    时间: 2020-8-6 20:41
gou95247011 发表于 2020-8-6 16:13
第一次接触铆压,没经验,有什么好的想法么

TOX 做法不是铆压,是连接,没有孔的
作者: 大萝卜    时间: 2020-8-6 20:43
gou95247011 发表于 2020-8-6 20:13
之前想用钨钢来着,但是担心会裂

压铆的话,硬度过高不合适的,

作者: 机械学生鲁班    时间: 2020-8-7 08:34
楼主对铆针的材质进行过复验吗?CR12MoV,HRC58°  2万多次就平了确实寿命太短。五金件铆钉是什么材质
作者: zxj8545576    时间: 2020-8-7 08:56
CR12MoV,HRC58°  楼主用的是国内材质吗?还有就是铆头面一定要抛光
作者: 想飞的鸟~~    时间: 2020-8-7 10:26
如果是同样的铆头,手工能达到10W,那只能是气液增压缸的问题,冲击造成磨损。目前看来你只能换铆头材质,确保热处理工艺了!SKD11(Cr12MoV)、DC53上60度应该都可以的!
作者: gou95247011    时间: 2020-8-7 16:37
机械学生鲁班 发表于 2020-8-7 08:34
楼主对铆针的材质进行过复验吗?CR12MoV,HRC58°  2万多次就平了确实寿命太短。五金件铆钉是什么材质

没有复检,小公司没那么专业的设备哦,五金件材质应该是Q235或者45钢

作者: gou95247011    时间: 2020-8-7 16:39
zxj8545576 发表于 2020-8-7 08:56
CR12MoV,HRC58°  楼主用的是国内材质吗?还有就是铆头面一定要抛光

是国内的材质,没有要求抛光,但表面也是挺光滑的
(, 下载次数: 52)

作者: sovv    时间: 2020-8-7 17:23
gou95247011 发表于 2020-8-6 20:13
之前想用钨钢来着,但是担心会裂

所以说前端要做短,条件允许的话可以做两关。

作者: 小胖子挤挤    时间: 2020-8-8 09:22
gou95247011 发表于 2020-8-6 20:12
保压时间增长的话节拍就达不到了

非要一个工位压吗?流水线还有还几个人做同样的事情,先找台机去试工艺,工艺达标后再去改生产线。做事不是一步到位的。
作者: gou95247011    时间: 2020-8-8 09:26
sovv 发表于 2020-8-7 17:23
所以说前端要做短,条件允许的话可以做两关。

4mm不能再短了,铆针座上还有个压料板,再缩短,要和压料板干涉了

作者: 702736    时间: 2020-8-8 09:43
gou95247011 发表于 2020-8-8 09:26
4mm不能再短了,铆针座上还有个压料板,再缩短,要和压料板干涉了

那就把4毫米那里大部分加粗,直到头上留个2毫米才是直径4毫米

作者: gou95247011    时间: 2020-8-8 13:32
小胖子挤挤 发表于 2020-8-8 09:22
非要一个工位压吗?流水线还有还几个人做同样的事情,先找台机去试工艺,工艺达标后再去改生产线。做事不 ...

设备就一个铆接工位啊,工艺应该没问题,客户的手工线都做了很久了,还是得从结构上下手

作者: sovv    时间: 2020-8-9 10:59
gou95247011 发表于 2020-8-8 09:26
4mm不能再短了,铆针座上还有个压料板,再缩短,要和压料板干涉了

压料板冲头的地方可以让空,留一点直面就好了,

作者: 远祥    时间: 2020-8-9 15:43
铆头的材质一般都是比较硬的,楼主的铆头热处理硬度是否足够?
作者: 18706204575    时间: 2020-8-9 20:05
冲头材质和热处理问题
我们这样的硬压冲头也有,不会出现两万就磨没了的,我们只是用了SKD11
作者: 尽_湿眼    时间: 2020-8-10 16:13
看不懂 怎么办?
作者: 极速北极光    时间: 2020-8-10 16:48
铆头硬度提到HRc60~62试试
作者: gou95247011    时间: 2020-8-10 20:11
|远祥发表于 08-09 15:43铆头的材质一般都是比较硬的,楼主的铆头热处理硬度是否足够?
公司没有硬度计,所以没测量,图纸要求是HRC66℃的
作者: 大萝卜    时间: 2020-8-10 20:17
SKD11,估计很那做到HRC66
作者: gou95247011    时间: 2020-8-10 23:15
旧问题还没解决,又出现了新问题了,难搞哦,还请各位继续指点。

如下2图所示为产品铆接技术要求,自从发现铆针磨损后就出现脱开力低于1800N的情况,其他参数不变,换上新铆针后无法生产良品了。目前保证了脱开力后0.1mm的间隙又无法保证了,最后两张图为铆接工位的结构,还请各位多提提意见。
(, 下载次数: 129)

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作者: 702736    时间: 2020-8-11 07:26
优力胶和压料板的压力重心应在两铆接柱中心,还有压料板和下模的主要承压应在下面那个铆接件零件的范围内
作者: zxj8545576    时间: 2020-8-12 08:26
楼主请看图,我这边压铆没有压料,铆钉成型后如图,铆头也如图
作者: gou95247011    时间: 2020-8-13 22:00
zxj8545576 发表于 2020-8-12 08:26
楼主请看图,我这边压铆没有压料,铆钉成型后如图,铆头也如图

谢谢分享,我这种是TOX式铆接,没有铆钉,客户要求铆点要呈凹圆状,所以不能做成你那种铆头形式,这边采用压板主要是让两个零件铆接后贴死无缝。请问你做的这种单夹具的工装进行铆接吗?我这边的是转盘式的,有6个夹具,但是6个夹具铆接出来的效果一致性很差
(, 下载次数: 139)

作者: gou95247011    时间: 2020-8-13 22:02
远祥 发表于 2020-8-9 15:43
铆头的材质一般都是比较硬的,楼主的铆头热处理硬度是否足够?

材料使用的是Cr12Mov ,热处理要求是HRC60°,由于公司没有硬度计,所以零件拿回来自己没有测过硬度是否达标

作者: gou95247011    时间: 2020-8-13 22:05
gou95247011 发表于 2020-8-10 20:11
公司没有硬度计,所以没测量,图纸要求是HRC66℃的

这材料硬度只能达到58-62°,我是特意标高的

作者: gou95247011    时间: 2020-8-13 22:08
702736 发表于 2020-8-11 07:26
优力胶和压料板的压力重心应在两铆接柱中心,还有压料板和下模的主要承压应在下面那个铆接件零件的范围内

优力胶和压板是装在铆针座上面的,应该和铆针的中心是重合的啊,铆接零件的承应范围是什么意思?

作者: zxj8545576    时间: 2020-8-15 10:09
转盘式的一致性必然差,很难达到CMK要求,TOX缸有压力监控吗,而且压料做成弹性的会比较好,弹簧可以用模具弹簧
作者: 大萝卜    时间: 2020-8-15 16:12
估计优力胶的力过大了
作者: become01    时间: 2020-8-15 16:36
学习学习

作者: 瑞香    时间: 2020-8-24 16:03
没接触过这方面,学习
作者: 考拉1973    时间: 2020-9-2 14:31
看过这种标准的铆压工具了吗,动不动就自己搞
作者: 考拉1973    时间: 2020-9-2 14:33
根据五金件材质、厚度来选择相应的工具




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