冲裁工程实例求教:冲裁模具的落料返回
我尽我所能详细的描述一下我们遇到的问题:料带:基材为软铜,表面镀纯锡,厚度0.175mm
落料:尺寸约1*3mm(冲裁发生在1mm的尺寸上),重量0.0062g
模具:凹凸模材质皆为碳化钨CD650,凸模入刀深度约4t,凹模止口深度约2t,单
边间隙属于II类约5%t
冲裁:速度80spm,行程约35mm(行程是定死的,速度可调)
发生的问题是,冲裁之后,落料(即是我们想要的材料)有时会随着凸模的升起
而跑出模具。之后压在下一次被冲切的材料上,或者垫在下一次被冲切的材料下
面,从而在冲裁时压坏材料。即使是新的刀具有时也会出现,或者在使用5天左右
之后出现。(刀具尺寸以及表面光洁度等制造水平可以保证)
已经做过的动作:
1,初步怀疑和镀层有关,尝试冲裁没有镀层的裸铜料带,没有任何不良现象。但
是这一点上无法实现,被冲裁的材料只能是有镀层的。
2,凹模下面增加抽真空,效果:几乎没有效果
3,改变刀具形状,将凹凸模刃口的凸起(类似精冲的齿边)取消,使用传统的平
面刃口,效果:无效果
4,凸模上增加吹气孔(直径0.9mm),冲裁过程中凸模由上始点至下始点过程有
吹气(气压约5公斤),效果:有一定效果,但刀具使用一周后再次发生
5,改善刀具表面光洁度,甚至追加镀层使其更光滑,效果:无效果
6,改变吹气方式,改为全程一直吹气,效果:正面效果,刀具可以使用1个月。
7,适当增大冲裁间隙至约8%,效果:反效果,落料返回更多。
简单总结,
此问题发生后,设备原厂(荷兰Fico)尝试解决此问题近一年的时间,没有特别的
效果,直到我们厂内改变吹气后有了一些改善,但依然无法满足要求,需要进一
步改善(一套凹凸模具3w rmb,每月更换一套的话成本太高) 。但下一步似乎没
有太好的方向,我们目前的计划是:
1,在原有基础上将冲裁间隙 减小至I类,但这样毛刺问题可能会更严重,所以我
们对此持慎重态度。
2,增加止口深度由2t增加至3t,但此想法没有理论依据,尝试的话需要制作一套
新的凹模成本较高。
希望有达人能帮我们出谋划策一下,小弟在此感激不尽。
另,我个人水平有限,且属于自学型的半路出家,来这里也主要是抱着多学一些
在基本功的态度,所以有很多不专业的地方也请大家指出,多多指教,多谢多谢。 看来这种小尺度的冲裁没什么人在做。 问题是否已经解决,如果没有,请发送图片及相关资料,1981516995@qq.com
页:
[1]