LTJ
发表于 2009-4-3 22:29:28
我也遇见过这种情况,不过没那么大,一般就0.02-0.03,你的0.2-0.3可能是积屑瘤造成的,刀架误差不可有那么大吧。
哈雷
发表于 2009-4-3 23:01:32
楼主可看一下x轴丝杠固定端(一般是靠近电机端)的螺母是否松动
金光大道 发表于 2009-4-3 22:10 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
好的,谢谢!
回头看看。
小链机
发表于 2009-4-3 23:33:50
楼主可看一下x轴丝杠固定端(一般是靠近电机端)的螺母是否松动
金光大道 发表于 2009-4-3 22:10 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
还要检查一下刀架转位后的锁紧是否牢靠,按楼主的说法,得出要是刀具受力大的时候才出现此故障,若有时刀架锁不紧时,在受力大的时候,也会出现位移的。楼主可在刀架转位后,用镙丝刀之类的工具撬一下刀架体上转位的部分,用百分表测一下,看看是否锁紧牢靠。
shemc1987
发表于 2009-4-4 13:21:48
丝杠强度不够!
机械小生08
发表于 2009-4-4 17:26:36
为什么进给率改为50%之后就没出现过这个故障呢?
登徒弟
发表于 2009-4-4 18:42:14
速度慢了就没事了话
肯定是你的刀具跟切削参数有问题了哈
更改精车时的参数
哈雷
发表于 2009-4-4 20:01:39
补充一下,改了进给率之后也出现过一次错误情况,但总体来说比以前100%时少了很多了。
angelist
发表于 2009-4-4 22:43:50
CAK3665NJ 是沈阳集团的产品 平床身 最大切削直径360mm 半防护,广数系统,国产轴承,刀架,丝杠。属于中低端的数控车。
1.床身刚性不够导致切削震动引起工件超差。
2.刀具类型或者切削参数选择不对,切削力过大导致刀架让刀。
3.刀架回转误差可以拆开刀架看看下面的垫圈,滚珠是否安装到位或者遗漏安装。
如果楼主能将加工零件的部位,工艺,选择的刀具和加工参数说下估计判断问题能更准确
亚斌
发表于 2009-4-5 14:01:45
你可以把百分表打在刀架下面,手动换刀,看重复定位是多少,如果变化太大,就可能是刀架里面太脏,要清洗
哈雷
发表于 2009-4-5 17:22:14
你可以把百分表打在刀架下面,手动换刀,看重复定位是多少,如果变化太大,就可能是刀架里面太脏,要清洗
亚斌 发表于 2009-4-5 14:01 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不错,这个是一个不错的检验方法。