拉床拉圆孔问题
本帖最后由 非常 于 2022-4-6 07:18 编辑最近两个月陆陆续续在试验采用立式拉床拉圆孔工艺。对于这工艺,这还真是老工艺了。但是我做下来就不行了。
出现的问题是“孔位置偏移”,而且是随机的,没有规律。孔位置偏移量最大达到0.11mm(即径向跳动),最小是无变化(做了拉前和拉后30个试样的检测数据),端跳都合格,不超过0.03。预拉内孔都是经过镗孔的,预拉孔尺寸范围控制在H8公差。
拉削后成品的孔径为25H7。内孔尺寸合格,采用塞规和数显三爪测量。
拉削速度为1.5m/min,切削油冷却。位移偏差大的工件预拉内孔与拉刀导向配合间隙反而小。拉刀为新采购回厂拉刀,拉刀粗切齿跳动0.03,其余0.01以内。拉床垫头也重新制作精磨,端面平行度0.005。
想了解有谁做过圆拉孔工艺?做的工件“孔位置偏移”量有多大??有没有做过这方面的工艺研究。
不考虑拉孔后在用内孔定位精加工外圆之类的工艺,外圆有感应淬火要求,先拉孔后再感应淬火,内孔会变形,无法调整。
是否应该首先联系厂家? 为什么要拉?
镗磨不行吗 拉削速度为1.5mm/min,这个标错了?
端跳都合格,不超过0.03,未说对应直径。
研究一下拉刀轴心与孔的轴心之间的关系,另外,工件的预留量也需要考虑 这个工艺还只知道,没有用过。 老工艺的话,经验更丰富了呀!
页:
[1]